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高压变频器事故分析与防范措施
来源:本站整理  作者:佚名  2011-10-05 10:13:50



3 故障过程及处理

  案例一:2007年7月12日11:08,#6机正常运行负荷180mw,甲引风机变频故障,#6炉甲引风机跳闸,dcs上显示“#6炉甲引风机变频器主板重故障”信号,变频柜上显示“主板重故障”,#6炉甲引风机切至工频状态。

  经检查分析,由于#6炉引风机变频器室位于输煤栈桥下面,大量的煤粉灰进入变频器室,变频器功率单元电气元件由于长时间积灰,散热性能差,使电气元件温度升高,绝缘降低,以至于烧毁。于是变频器便发“主板重故障”信号,使#6炉甲引风机跳闸。问题发现以后,我们立即组织人员对功率单元进行了更换、调试,正常后切换为变频运行。该事故说明变频器安装位置的选址非常重要。

  案例二:2010年2月28日13:16,#8机组负荷195mw,16台给粉机、甲丙二组制粉系统运行,各参数正常。运行中的甲送风机“变频重故障”信号发出,甲送风机跳闸。立即投油助燃。增大乙送风机出力(甲送风机入口挡板自动关闭),停运上排4台给粉机,关对应的一次风门,推负荷至160mw。调整炉膛负压和一次风压正常。就地检查甲送风机机械部分正常。变频保护显示:13时16分43秒发出“a4单元驱动故障”、“主板重故障”信号。变压器柜显示温度:a相54℃、b相53℃、c相52℃。汇报值长,甲送风机切到工频运行。

  经检查分析,如图2所示,这是由于甲送风机变频器a4功率单元逆变桥IGBT过电流,使IGBT元件承受过载所致,所以发出“a4单元驱动故障”、“主板重故障”信号,使#8炉甲送风机跳闸。发现问题后立即向联系厂家汇报,并调运备品备件对功率单元进行了更换,并对#8炉甲送风机变频器做了整体静态试验,待正常后转为变频运行。

  案例三:变频投运后曾发生2次,电流波动大(20Hz时约20a),(30hz时约30a),(>30hz时趋于0a)。继续调节观察发现是操作时,调节幅度较大,设备工况反馈不同步所致,后将调节幅度设置为1~2hz/次,现象消除。

  8号炉乙引风机变频器的“变压器温度超高”跳闸,切工频启动“反时限过电流”保护跳,检查保护定值不适应工频启动要求,定值修改后工频运行正常。某日发出“高压掉电”信号。变压器柜显示温度:a相51℃、b相48℃、c相53℃。8号乙引变频器进行检查,c相温控器故障,变频器温控的测控元件故障,将其跳闸回路拆除。更换后恢复正常运行。

  

igbt模块封装示意图

  图2 igbt模块封装示意图

  4 存在的问题及影响

  (1)变频器的安装位置选择不当,工作环境差;

  (2)变频器备品备件不充足;

  (3)维护人员对变频器技术掌握不够全面;

  (4)减少了变频器的在线运行时间,电能损耗增加,厂用电率升高,影响了发电厂电量。

  5 应对措施

  (1)变频器安装位置要好。应制定变频器维修制度,定期进行变频器滤网清扫,并利用大、小修的机会,对变频器内部电气元件仔细清扫检查,防止有松动或接触不良。变频器室的照明要正常,通风要良好,环境温度应保持在0~40℃。

  (2)对于重要设备,为了尽快恢复可能出现的故障,备件十分重要。在变频器装置内的部件发生故障时,为缩短设备的停止时间,需要准备备件。更换单个元件需要花费很长时间,因此建议以单元为单位更换。

  (3)加强对现场维护人员的技术培训工作,使之深入了解变频器的结构、原理,正确掌握变频器出现故障的处理方法,缩短事故处理时间,提高工作效率。

  (4)运行人员应加强对变频器的巡视检查,制定巡检制度,做好事故预想与危险点分析,进一步提高运行人员的事故处理能力,确保机组安全、高效、稳定运行。

  6 结束语

  高压变频器具有良好的调速性能,启动性能好,控制精度高,能适应发电厂不同时段的负荷调节动态特性的要求。因此要采取针对性的措施做好变频器的运行维护,延长高压变频器在线运行时间和使用寿命,降低电能损耗,节约厂用电率,对节能减排以及提高发电厂的综合竞争力具有重要意义。

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