此型电冰箱采用R134a制冷剂,新机使用两年多一直很好,后来逐渐发现压缩机运转时间长。停机时间短,最后形成不制冷故障。
通电启动电冰箱检查。最初压缩机运转正常,冷凝器有热感,箱体毛细管出口与蒸发器接口处有制冷剂流动的声音,然后声音逐渐消失,冷凝器变凉,这是典型的毛细管堵塞故障特征。
为了判断堵塞性质,试用热毛巾敷毛细管与过滤器、毛细管与蒸发器的结合部,几分钟后能听到制冷剂的流动声,说明毛细管出现了“冰堵”。
打开压缩机工艺管封头,有制冷剂喷出,喷出制冷剂的声音时大时小,瓷明制冷系统管路不畅通。在工艺管焊上修理阀,将毛细管在距离过滤器出口10mm处割断。通过修理阀接口向系统内充注氮气,发现过滤器出口(毛细管端口)气流较大,而从毛细管流出的气流较小,说明毛细管内有杂质堵塞了管道。
将过滤器上的一段毛细管管口封住,将充入系统内的氮气压力增大,当压力上升到0.8MPa时,发现从毛细管管内喷出发黑的冷冻油。在0.8MPa压力下连续吹30分钟。净化主、副蒸发器,保证毛细管畅道。最后将旧过滤器拆下,用0.9MPa压力氮气吹冷凝器管道5分钟。即时封住毛细管出口,换上新过滤器,用气焊将系统管道连接好。用氮气充入制冷系统使压力为1.2MPa,保持24小时以检漏。
由于无氟电冰箱对制冷系统抽真空要求高,因此采用连续抽真空3次的方法,即真空泵抽真空1小时后,关闭三通修理阀,压缩机继续运转,保持负压24小时。定量加入R134a制冷剂195g,吸气压力表读数为0.2kg。连续试机运转5天后,将压缩机工艺管封口,电冰箱制冷恢复正常。
在检修电冰箱时应注意两点:
1、无氟电冰箱制冷管路内洁净度要求高。最好采用专用设备排除电冰箱管路中的微量水分和杂质。
2、无氟电冰箱制冷系统真空度要求高,应采取3次抽真空法,并利用系统内高压侧不凝性气体的排出,把高、低压两侧的空气同时(或先后)抽出,这样能保证系统内真空度较高,而且抽真空时间相对较短,效率高。电冰箱在修理过程中如果不能达到真空要求,制冷系统内部的水分、杂质就会在电冰箱正常运行一段时间后与R134a、润滑油等物质发生酸解反应,产生酸性化合物,腐蚀管道,堵塞系统,使电冰箱不能制冷。