该车此现象在运行的两年中,曾偶尔出现过一两次,后来出现比较频繁。经过对电路全面检查,发现电机供电正常。该车采用48V电瓶供电.功率500w.电流13.5A。配有ZKC4818KD-CY17-J8A型智能型有刷电机控制器。
初步判断可能为电机故障,细心地将电机从车架上取下,并记下连线位置,画下草图标上记号。拆卸电机外部顶盏之前,先用扳手拧下轴端紧嘲螺帽,然后取下减速齿轮才能取下端盖。
打开电机两端顶盖,发现转子两轴端线包上附着许多黑色碳粉末,但清除粉末后没有发现绕组烧焦变色的痕迹,也没有烧焦糊味,初步判断线包没有烧坏,进一步用万用表对线包对称方向(即1800方向极片)检测均有1.5Ω阻值,90°角方向检测出也有1.2Ω~1.25Ω的电阻值,基本可确认线包完好。观察电机底部轴的换相器铜片和碳刷均有不同程度的磨损,如下图a、下图b所示。仔细检查两对称A-A’、B-B'碳刷均磨损得接近极限位置,其中A、B碳刷固定架绝缘板有发黄变色的异常,表明该电刷接触不良打火厉害,经检查其活动受阻,连接的引线卡住,手感A、B电刷活动明显有阻滞现象。为了保持电机碳刷接触良好,决定将已磨损的A-A’、B-B’电刷全部加以更换。
该电机上采用的是比较耐磨碳精电刷,一般电机的碳刷不耐磨,但专用碳精电刷市场上很少有销售,经多方打听,终于在机电市场找到一家专卖店,但没有完全桐同规格(体积、宽度不合适)。销售者介绍可以加工磨削少许就可代用,于是买了两副套件,回来经过砂磨加工到原规格太小,安装于底部电剁盘上;转子轴端换桐铜片已烧得发黑也要用1000号细砂纸进行细心砂磨,将氧化层轻轻砂磨成发亮光滑程度。加丁后安装操作时也婴注意安装工艺的要求,特别是装底部顶盖时.A-A'、B-B’端头要与定子换相器接触吻合,预先要将A-A'、B-B'各接触端面加=r=成弧面(如右图)形状。最后在套人转子轴端前要预先将A、B两对碳刷弹簧压力释放,并将发条簧压端钩在固定架上(如左图).待转子轴端就位再从底部电刷盘盖外所设窗口处拨动开,使发条簧对碳刷触压恢复到正常的状态。两端顶盏安装就位,均衡地先后拧紧各个紧固螺丝,安装到位。虽永磁电机不像非永磁电机那样转动灵活,但用手转动电机轴应能转动。修理完毕安装车上,空载下通电试车,电机能正常转动,表明修复成功,再带负载试车,一切正常。