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此机床工作时CRT显示参考点位置值没变(x:194.837,Z:600.000)但按程序加工时,Z轴方向总相差5mm左右。
这5mm误差显然不能由刀具补偿所能解决,肯定有不正常因素。据操作者介绍,前一天加工时,因z轴护挡板坏了,中间翘起,迫使z轴走不到位(z轴丝杠转不动)而停机。修好护挡板,开机时就出现这故障。检查z轴的减速开关,挡铁都未松动,实际参考点位置与CRT显示值相差5mm左右,而丝杠的螺距是8mm,因此正好差半圈左右。NC发令Z轴电动机运转而Z轴丝杠因挡板卡住而转不动,很可能造成连轴节打滑。
打滑后机床返回参考点时,减速开关释放后,找编码器栅格“转”信号PC。原来转小半圈就找到了“1转”信号,而现在估计要转大半圈才找到“l转”PC信号,这样参考点尺寸位置就相差半个螺距了。
为此决定松开Z轴连轴节,转动Z轴电动机轴半圈(丝杠轴不动)。再试返回参考点,发现有时小于5mm,有时也大于5mm的现象。我们估计“l转”信号处于临界位置,再松开连轴节,再转1/4圈,再试返回参考点和各程序动作,位置尺寸正常,机床恢复正常运行,故障排除。