臭氧消毒电路由定时控制电路和臭氧发生器组成。接通电源,闭合消毒开关K1,220V市电经保险管FS1、FS2后,由电容IC1降压(电阻1R1为泄放1C1残留电荷而设),整流桥1D11D4整流、1R2限流、1C1滤波、DW3稳压后建立稳定的12V直流电压,为定时控制电路供电。定时控制电路由时基电路U2(NE555)及外围元件组成单稳态模式电路,用来控制消毒时间。在电源接通瞬间,由于1C3两端电压不能突变,所以U2的输出端(3)脚为高电平,该高电平加至直流继电器J1两端使其吸合,其常开触点J1-1闭合,接通臭氧发生器电源而工作。同时,消毒指示灯LED1亮黄光。指示消毒电路处于消毒状态。当1C3两端电压充电至u2工作电压的2/3时,约经过。30rain后时基电路翻转,u2(3)脚变为低电平,J1释放,J1-1断开,停止为臭氧发生器供电,LED1熄灭,完成定时控制。
当J1-1闭合后,220V市电经整流管1D8半波整流产生约99V脉动电压,向储能电容1C5充电。在充电时,单向可控硅1VD1的G—K极反偏,1VD1截止。当1C5充满电后,1D8截止,1C5上的电压经1R6、1R7分压后向1VD1的G极提供触发电压,使1VD1导通,1C5与脉冲升压器TR3形成回路,1C5向TR3的初级放电,由于1VD1交替导通、截止,1C5随之放电、充电,使TR3次级产生万余伏脉冲高压,臭氧放电管O3两电极放电,电离空气生成一定浓度臭氧,达到消毒保鲜的目的。
根据故障现象分析,引起该故障的原因多是定时控制电路无工作电源所致。通电,测量DW3两端无12V电压,说明降压、整流电路有故障。断电,检查Fsl、Fs2及K1均完好,再检查1C1、1R1、1D1—1D4、1R2、1C2和DW3等元件,发现1c1由于耐压较低被市电击穿(开路),导致降压失效引起所述故障。换为同值耐压大于400V无极性涤纶电容后,故障排除。