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检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在制冷系统等相关部位。具体原因主要有以下几点:
(1)制冷系统泄漏或堵塞;
(2)压缩机阀片损坏,干燥过滤器堵塞;
(3)电磁阀失灵。
检修时,切开工艺管,无制冷剂放出,说明制冷剂已基本漏光。该机制冷系统如图1-38所示,采取焊接新工艺检漏。先用气焊在空调器吸气管上开一小洞,取一段长、50mm ,外径4mm的细铜管,一端焊接三通修理阀,另一端斜插入小洞中焊好,并将原工艺管用铜焊密封,由三通修理阀加入高压氮气进行检漏,此时将吸气管上的油迹擦净,抹上肥皂水,发现吸气管与分离器连接处有气泡鼓出,判断为吸气管与气液分离器连接处泄漏。
检修结果:将漏点焊补后,充入1.9MPa的氮气,保压24h,观察压力表数值不变,证明漏点补好。放掉氮气,通过三通修理阀用真空泵对系统抽真空,直至压力表为-0. 1 MPa为止,再连接制冷剂钢瓶与三通修理阀,排除连接管中的空气后,打开制冷剂钢瓶阀门和三通修理阀,该机R22制冷剂额定充装量为610g,待达到额定要求后,在靠近吸气管端用封口钳封好工艺管,并在封口处截断,迅速焊封,装机试验,故障排除。