分析检修:电磁炉通电后,显示器显示“E0”,除了高压电路、谐振电路出现故障外,当同步检测电路发生故障时,显示器也会显示故障代码“E0”,电磁炉不加热。
取出主电路板,检测直流电压+18V、+5V正常,再检查高压供电电路、高频谐振电路也正常,故障部位锁定在同步检测电路,同步检测电路参见图4.加热线盘L左端OUT1的采样电阻R100IR101与R15组成一个分压电路,分压后的采样电压送到单片机U1(康宝C2015型电磁炉使用的单片机U1采用三洋公司生产的电磁炉专用芯片HIWAY15-18C(为18脚双列直插
(5)过载保护过程
当12V或24V电压负载过重时,U1的③脚的反馈电压会升高。当③脚电压超过闭值4.5V时,过载保护电路起控,强制振荡器停止振荡,从而实现过载保护。
(6)过热保护过程
当因某种原因使U1芯片基板温度超过关断温度时,过热保护电路起控,强制振荡器停止振荡。
(7)过压保护过程
该电源的过压保护电路如图8所示。当+12V或+24V电压太高时,会齐纳击穿相应稳压二极管(ZD4或ZD5),经二极管D9、D14后,给Q13基极送去一个高电平,Q13饱和导通,Q5随之饱和导通,光电祸合器U7的②脚为低电平,流过U7内部发光二极管的电流大增发光增强,其内部的光敏三极管饱和导通,U1的③脚被强制拉为低电平,则IC1内部振荡器被强制关断,PFC控制电路与反激式开关控制电路停止工作,从而实现过压保护。式PDIP塑料结构,各引脚的在路电阻及在路电压值见表2)的⑧脚;加热线盘L右端OUT2的采样电阻R101-R104与R16组成另一分压电路,分压后的采样电压送到U1的⑦脚,据此获得同步信号,使之与高频谐振电路协调同步,U1据此信号经内部电路分析比较,从而发出加热指令,使电磁炉正常加热。
实修时,用万用表测量U1的⑧脚电压为0.8V,正常,⑦脚电压为0.3V,正常应为0.82V,由此判断同步检测电路有故障。断电检查同步检测电路各元件,发现R104的阻值由240kΩ变大到670kΩ。由于R104阻值增大,U1发出停止加热指令并实施保护,电磁炉停止加热,引起上述故障。更换R104后,故障排除。