因空调移机后产生的故障率相对比较高,笔者就近年来在移机过程中一些常见故障进行总结,与大家分享。
例1:一台分体壁挂式1.5匹空调移机后,管道弯折导致内机出现“滋滋”流水似的噪声且制冷效果差。
该空调在旧房子使用近8年,拆机前已进行过开机运行检查,制冷效果良好,按照拆机流程回收制冷剂。由于机器使用时间长,连接铜管变硬,所以对内外机连接管的拆卸花费了较长时间。用原连接管安装后运行,发现制冷效果差,且内机有“滋滋”声。
使用压力表检测三通截止阀,低压侧的压力为0.32MPa(R22制冷剂),偏低,正常应在0.5MPa左右(夏季),初步判断制冷剂不够。难道是用六角匙回收制冷剂时未拧紧阀门导致制冷剂不足?于是排空气后直接给空调加制冷剂,当低压加注到接近0.5MPa时发现制冷效果更差了,5分钟左右后压缩机停转,外机风机运转正常,细查后发现压缩机过载保护器跳闸断开而保护。
认真检查同行安装的空调,发现在管子转角处有点扁,手摸发现管子有异常,解开包扎带并割开保温管,发现φ12mm的管子已经严重弯折,如图1所示,能通过的制冷剂流量有限。由于该机子是1.5匹空调,使用φ6mm、φ12mm的管子,到一定年限后铜管会变硬,二次弯曲的难度变大,在新装过程中容易出现弯折现象,导致二次节流,压缩机吸入的低温低压制冷剂的回流量变少,压缩机得不到低温制冷剂冷却,同时高压侧压力变高(尤其补加制冷剂后更为严重),因此导致压缩机负荷变重,运行电流变大,驱使过载保护器跳闸断开,保护压缩机。由于二次节流导致产生冷媒运行“滋滋”流水似的噪声。
泄放部分制冷剂后开机,回收制冷剂至主机,对弯折的管子进行割管、制作杯口、焊接处理后排空气,再次开机,把制冷剂的低压运行压力调节到0.5MPa时,故障排除。
提示:在移机后安装过程中,尤其是旧管子、大管子弯管时要注意弯曲的力度与半径,避免耗时、耗力及效率低的现象。