1 事故经过
某供电公司工作班成员刘某在对35 kV某变电站10 kV罗屯线XGN2-10型开关柜(其断面示意图如图1)的456断路器消缺过程中,遇到了操作机构卡涩,合不上的问题。在工作负责人焦某、工作班成员叶某研究解决机构卡涩问题时,刘某擅自从开关柜前柜门取下后柜门解锁钥匙,移开围栏,打开后柜门欲向机构连杆处加注机油,结果触电倒地,经抢救无效死亡。
2 事故原因
该事故暴露出责任单位安全工作存在薄弱环节。具体如下:
一是工作班成员刘某安全意识淡薄,违反电业安全工作规程要求,现场安全措施执行不到位,擅自移开围栏打开开关柜后柜门工作,导致触电,这是事故的直接原因。
二是工作负责人焦某监护责任不到位,在研究解决机构卡涩问题时,注意力分散,导致工作班成员刘某失去监护。
三是工作人员安全培训不到位,安全监督管理工作存在漏洞,对临时、分散的小工作现场没有采取有效的安全监督措施。
四是“两票”制度执行不到位,设备消缺使用的事故应急抢修单为手签版,未通过PMS进行线上流转、审批,且危险点分析不够充分。
五是设备隐患排查治理不到位,“五防”闭锁管理存在漏洞。10 kV罗屯线原为单电源辐射式供电线路,投运时所带线路为纯负荷线路,其开关柜(XGN2-10型)本身所带机械连锁装置能满足“五防”闭锁要求,但随着线路的手拉手改造,10 kV罗屯线与10 kV道西线改造为手拉手互供线路,在断路器停电而拉手线路带电的情况下,无法闭锁开关柜后柜门,导致事故发生。
3 解决措施
一是加强电业安全工作规程学习和培训,增强工作人员安全意识,加大工作现场安全监督力度和反违章力度,全面落实电业安全工作规程各项要求。
二是梳理技术资料和设备台账,完善相关工作流程,电网、设备运行方式状况发生变化时,及时对安全风险进行分析,各专业部门协调联动,强化安全风险防范措施落实情况监督,消除事故隐患。
三是规范“两票”制度,特别是规范事故应急抢修单的流转、审批、签发手续,除夜间紧急事故处理外,事故应急抢修单需纳入PMS平台规范管理。
四是严格消缺责任落实,对小型、分散型和临时性工作,必须有车间或班组管理人员现场到位;夜间抢修工作,办理应急事故抢修单并设专职监护人,且应急事故抢修单必须经专职监护人审核无误。有条件的可以组建安全督察队,加强各类现场到位督察,尤其是做到临时性工作现场督察到位。
五是增加设备隐患改造资金,将XGN系列及类似开关柜改造为KYN28A-12型金属封闭恺装式开关柜,杜绝安全隐患。
六是开展XGN系列及类似开关柜专项治理,在开关柜线路侧装设接地刀闸,接地刀闸须与开关柜后柜门闭锁,在未改造之前,如需在开关柜内开展类似工作时,必须在线路狈J设置明显断开点,并采取可靠安全措施后方能进行检修工作。
七是加强XGN系列开关柜及GGIA(F), KGN-10等类似XGN型开关柜现场检修工作风险预控措施,确保人身、电网、设备安全。具体措施如下:
(1)合理安排运行方式,开关柜内设备检修时,必须将断路器及所属线路同时转检修,不得单独安排断路器设备检修,杜绝误碰线路设备。
(2)加强工作票管理,开关柜内设备检修时,工作票签发人必须在工作票“工作地点保留带电部分或注意事项”栏中,详细注明开关柜现场危险点和采取的安全措施。
(3)采取在线路侧装设接地线的安全措施,装设接地线时须按照“先接接地端,再开下柜门验电,后接导体端”的顺序进行。
(4)加强开关柜解锁钥匙管理,严禁擅自使用万用钥匙解锁,类似XGN2-10型开关柜开启下(后)柜门的钥匙须由运行人员统一收集、管理,线路不停电断路器检修时运行人员操作完毕,将后门钥匙收存,工作结束验收送电时带回,并可靠封存,检修过程中不允许打开后门。中间过程若需使用,须工区副主任及以上级别人员同意,不得将解锁钥匙放置在开关柜前柜门处。
(5)加强倒闸操作管理,在执行“检查设备确在热备用状态、冷备用状态、确无接地短路线及妨碍送电物”等项目时,必须逐项检查并监督落实到位。
(6)完善安全警示标志,开关柜出线侧柜门,设置“线路不停电严禁开启后门”“主变不停电严禁开启后门”等固定的安全警示标志。警示牌未制作前,先用微机打印警示牌贴在后门上。
(7)加强运行设备管理,深人排查开关柜安全隐患、危险源及设备缺陷,严格落实反事故要求,新投运的设备防误功能不完善的,不得通过小组验收,严禁投运;已投运的设备存在缺陷隐患的,要制定专项整改计划和措施,确保资金投人。