2 主蒸汽隔离阀快关模式下油泵频繁启停问题
2.1事件描述
情况一:事件发生当日10:00、 SV3/4、 SV5/6、SV7/8、 SV9/10电磁阀得电;系统油压PS5在2650PSI~305OPSI间摆动,油泵随之启停,此时PS1= PS2 = PS3 =PS4=0PSI。
情况二:事件发生当日13:05、 SV3/4、 SV5/6电磁阀失电,SV7/8、 SV9/10电磁阀得电;油压PS5 = PS1=PS2在2650PSI---305OPSI间摆动,油泵随之启停。
情况三:事件发生当日14:30、 SV3/4、 SV5/6、SV7/8、 SV9/10电磁阀失电;油回路中压力(PS1/PS2/PS3 /PS4 )、系统压力(PS6 )、氮气压力(PS5)均稳定在2900PSI。
2.2现象分析及试验验证
分析事件情况可知,在快关模式下执行机构系统油压无法保住。由此初步判断可能原因主要有:电磁阀出现内漏或控制逻辑出现问题;快关模式下溢流阀整定值偏低;快关模式下液压系统中溢流阀或双向止回阀出现内漏。
2.2.1故障排查阶段一
首先对电磁阀内漏或逻辑出现问题进行排查。
分析比较情况一与情况二现象,可判断问题主要出现在动作的阀门部件上,及SV3/4、 SV5/6、 SV7/8、 SV9/10电磁阀可能出现内漏。
情况三中系统压力能够稳定在正常范围内,说明SV4、 SV6、 SV8、 SV10电磁阀没有问题。
分析比较情况二与情况三现象,能较为准确地判断SV7与SV9间至少有一个出现内漏。
综上所述,初步判断SV7与SV9间至少有一个出现内漏,SV3与SV5可能出现内漏。
为了检查电磁阀是否出现问题,根据运行规程执行带载试验ON LOAD TEST SV3/4、ON LOAD TEST SV5/6、ON LOAD TEST SV7/8、ON LOAD TEST SV9/10。带载试验过程中,SV3/SV4、 SV5/SV6、 SV7/SV8、SV9/SV10动作到位,对应的压力表PS1、 PS2、 PS3、PS4压力能迅速降为零,几秒钟后恢复油压与系统油压一致,均无异常。由此,基本排除电磁阀出现内漏或控制逻辑出现问题可能。
2.2.2故障排查阶段二
在排查电磁阀无问题后,开始怀疑与快关回路相连的双向止回阀(7.1)内漏。借着主蒸汽隔离阀由开至关的窗口,对该可能原因进行排查。
(1)2VVP002VV处于全开位置,此时阀门油压PS1=PS2 = PS3 = PS4 = PS5 = 3500PSI,氮气压力PS6 =2400PSI。
(2)主控给出慢关信号,阀门从全开到关闭,整个过程中6块压力表读数未变化且无波动,慢关时间为390s(与此同时,2VVP00IVV也执行了慢关,慢关时间为400s),慢关功能正常。
(3)阀门处于关闭状态,将阀门切换到EMER. CLOSE1模式,此时PSI、 PS2、 PS5压力相同且在2500PSI~3000PSI间波动,油泵频繁启动,即油压在5s内快速从3000PSI下降至2500PSI,触发启泵逻辑,然后在泵的作用下压力又快速从2000PSI上升到3000PSI,该过程中PS3、 PS4压力为零且无任何波动。
(4)阀门保持关闭状态,将阀门切换到EMER. CLOSE2模式,此时PS3、 PS4、 PS5压力相同且在2500PSI~3000PSI间波动,油泵频繁启动,压力表的波动情况与步骤3相同,该过程中PS1、 PS2压力为零且无任何波动。
(5)阀门保持关闭状态,将阀门切换到EMER. CLOSE1&2模式,此时PS5压力在2500PSI-3000PSI间波动,油泵频繁启动,压力表的波动情况与步骤3相同,该过程中PS1、 PS2、 PS3、 PS4压力为零且无任何波动。
(6)安全阀((23.1)保持关闭状态,将阀门切换到EM-ER. CLOSE 1模式,油泵仍然频繁启动,压力表的变化与步骤3完全相同。通过该步骤可排除双向止回阀(7.1)内漏造成油泵频繁启动的可能。
(7)重新打开安全阀(23.1)阀门,到charge模式,试验结束。
上述操作过程中,电磁阀SV1~SV10的带电或失电状态用回形针逐一验证,均符合阀门逻辑表要求,无明显异常。通过试验,排除了双向止回阀(7.1)内漏的可能性,也证明了该故障并非由某一电磁阀偶发性的内漏导致。