摘要:本文介绍某9FA燃机电厂变频启动系统(LCI)原理及结构,分析S运行过程中发生的各类问题,并提出防范措施。
某9FA燃机电厂一期配置4 X 390MW等级高效单轴燃气一蒸汽联合循环发电机组。单轴燃气一蒸汽联合循环发电机组由PG93 51 FA型燃气轮机、D10型三压再热双缸双流汽轮机、390H型氢冷发电机组成,为燃机-汽轮机-发电机单轴方式布置,采用GE的LS2000变频系统拖动启动。本文将就该厂9FA燃机联合循环机组变频拖动系统主要设备配置、运维经验进行探讨。
1 接线设计及主设备配置
该厂变频启动采用“一拖二”模式,即全厂4台机组共配置2套变频启动系统。正常运行时,#1变频启动系统拖动#1、# 2机组启动,#2变频启动系统拖动#3、#4机组启动。2套变频启动系统输出母线通过联络开关互联,紧急情况下任何一套变频启动系统可启动任何一台机组。
隔离变为干式分裂变,型号为ZSC-8750/6. 3,电压比为6. 3kV/2. 08 kV,容量为8 750kVA,接线组别为Dd0y1,高压侧为三角形接线,低压侧两组分别为角形接线和星形接线(消除谐波用),由6kV工作电源供电。因变频拖动期间电流很大,故选择高压厂用变、启备变容量时应考虑其影响。控制设备主要由控制主机柜、整流逆变柜、输出设备、冷却单元构成。
2 运维问题及解决方案
2.1主变差动保护配置及解决方案
#1机组工程调试期,首次并网后升负荷期间,主变差动保护动作跳机。经分析认为,主变差动保护电流计算取自主变高压侧、发电机出口、高厂变高压侧,而机组变频启动期间,发电机定子中有较大的变频启动电流,传统主变差动保护会计算出差流,从而动作。
经分析,确定在主变设置2套差动保护,分别对应机组并网运行和变频拖动两种运行方式。一套常规差动保护取主变高压侧、发电机出口、高厂变高压侧三侧电流,用于机组并网运行期间的保护;另一套取主变高压侧、低压侧(即高厂变高压侧)两侧电流,用于机组变频启动阶段的保护。机组状态由变频系统输出刀闸来判断,输出刀闸合上时为机组变频启动状态,分开时为机组并网运行状态;同时,输出刀闸辅助接点用来进行2套差动保护的自动切换。这样,可有效避免变频启动阶段传统主变差动保护误动。
2.2交流控制电源定期切换试验
变频启动控制系统的交流电源由上级低压MCC母线提供。控制柜内I/O模块电源曾2次因上级交流电源切换试验而烧坏,直接造成变频启动系统停运;另外,偶尔在交流电源切换试验后,控制系统报“通信故障”并闭锁启机程序,影响机组开机。对此,应减少或避免上级交流电源频繁切换操作,将停、送电对控制柜电源模块的冲击影响降到最低。
2.3输出保险烧坏
机组投产运行初期,一套变频启动系统故障停运。此时恰逢电网调启3台机组,只能由另一套变频启动系统顺序拖动3台机组启动。在拖动第3台机组启动过程中,变频启动系统因出口保险熔断而跳闸。分析出口保险熔断原因:短时间连续启动3台机组,出口保险长时间有大电流流过造成发热严重,最终因性能下降而损坏;出口保险电流容量设计裕量太小。
对于单套变频启动系统连续启动多台机组的特殊工况,应在前、后机组启动间隔中增加合理的冷却时间,并将其列人操作规程,以避免连续启动带来出口保险等设备发热问题;适当提升出口保险容量。
2.4隔离变每日送电冲击影响
国内燃机电厂多为每日启、停的调峰运行模式。该厂每日启机时隔离变冲击送电,会导致厂用电电压明显波动。这种波动曾多次造成机组UPS电源装置输入低电压报警,甚至自动切换到蓄电池供电。一旦UPS切换失败,各类控制设备将失电,造成启机失败。经分析,系统电压下降是大容量隔离变投入时励磁涌流造成的,极端情况下,下降太低会直接造成UPS交流主路检测回路保护动作,启动电源切换,增加启机失败风险。
针对隔离变每日送电冲击的影响,将全厂UPS交流电压检测动作值降低,并适当加入延时。
2.5变频启动的谐波问题
对6kV厂用电进行谐波检测,发现变频拖动期间隔离变的谐波电流以11次、13次为主,并注入到6kV厂用站母线,造成全厂6kV厂用站母线谐波电压超标。对此,目前尚无较好的解决方案,需进一步分析探讨。