变压器返厂后进行常规试验,试验结果正常。空载运行时声音异常。油样化验结果为气体含量超标,但产气速率慢,证明变压器本身不存在大的问题。于是,对该变压器进行吊心检查。
(1)铁心的旁螺杆、吊螺杆、拉螺杆紧固螺母松动,硅钢片间也较松动且间隙较大,夹件上支铁距铁心片较近。
(2)分接开关3档的静触头上有黑色印迹,分接开关动静触头略有变形,动触头的操作条倾斜,导致动静触头接触良。无载开关被双层硬圆圆铜线分接引线拉拽变形。
(3)变压器四角器身高度调节不一致,偏差近8mm,可能造成器身悬空,使垫脚与油箱箱底接触不良。
(4)铁心主垫脚与油箱箱底定位钉处存在放电痕迹。
(5)拔掉上铁扼片,吊出上部高低压线圈未发现明显问题,但A相与C相间的铁心扼铁与心柱铁心间存在局部放电(变压器器身结构为轴向双分裂,上下部高压采用并联结构,上下部器身间有50mm高铁心扼铁垫块,仅靠器身本身压紧,扼铁垫块与铁心柱间存在一定间隙,变压器运行工况不一样,可能引起铁心松动,漏磁趋肤效应明显)。
以上检查结果与先行理论分析气体含量超标及噪声异常相吻合,铁心结构固有频率与电网频率没有达到共振,铁心未采取降噪声措施。用户电网运行正常。针对上述问题采取修复方案及整改措施。
(1)重新叠装铁心,主级铁心加厚1mm,降低磁密,更换已损坏铁心片,用纸板铁扼垫块代替上下器身间铁心扼铁垫块。
(2)铁心夹件U型拉带支铁结构切割10mm以增加支铁距铁心片间隙距离,或更改为木垫块结构。
(3)更改下部线圈匝数,使上下部线圈匝数相同,以减少漏磁及线圈间环流影响。
(4)高压分接引线由硬圆线更改为软铜绞线;更改与开关相联接的接线片尺寸。
(5)器身进罐干燥后要根据实际情况增加工艺垫块,保证高低压线圈电抗高度,减少漏磁影响。
(6)严格控制器身高度,按工艺文件要求调节调整螺杆高度避免器身悬空,使铁心垫脚与油箱接触好;在油箱与垫脚处增加耐油橡胶垫片,以保证铁心一点接地。
(7)铁心垫脚开孔下部必须倒坡口,以避免与油箱定位钉焊缝悬空造成低能量放电。
(8)更换变压器油或重新滤油,进行油样试验,使变压器油中不再含C2H2气体等。
(9)重新进行出厂试验及例行试验。空载运行12h,满负载运行30h,监测噪声是否正常。
(10)加强产品制造过程控制,保证质量,让设备、人员素质与产品相匹配,操作技能稳定。
4 结束语
本文通过具体分析轧机整流变压器噪声异常及C2H2超标情况,进行原因判断,并采取必要的修复处理和预防措施,切实解决问题。返厂整流变压器经过处理修复后运行良好,保障了变压器的安全运行。
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