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精处理混床优化技术在运河电厂的应用
来源:电工技术  作者:佚名  2016-10-22 08:43:59

    2 运河电厂精处理概况及存在问题
    2.1精处理概况
    运河电厂2台330MW机组为亚临界汽包炉湿冷机组,精处理系统各设3台DN2200柱形高速混床。2台机组公用1套高塔法树脂体外分离与再生系统。混床额定出力为400m3 /h,最大出力为456M3 /h,树脂装填体积的设计值为4. 2m2,阳阴树脂体积比的设计值为1,1,采用的阳阴树脂分别为陶氏650C和550A。
    2.2存在的问题及其原因
    通常,2台330MW机组的高速混床氢型运行时的平均周期制水量应至少达到8万m3,否则在机组负荷较高时混床将来不及再生,运行可靠性变差。运河电厂精处理混床氢型运行时的平均周期制水量约5万m3,明显偏小。这种情况下,为提高混床运行可靠性、降低运行成本和减轻运行人员的工作强度,运河电厂不得不在混床氢型运行失效后,使混床转入氨化运行,同时将混床处理的凝结水水量由100%降至25%。但是,此时混床的除盐作用便不能得到充分发挥,而且还可能在氢型转入氨型和氨化运行过程中,向给水排放钠、氯离子,污染给水。这一问题不仅在运河电厂存在,在我国火电厂中具有一定普遍性。经分析,该问题产生的原因如下。
    (1)树脂体外分离设备无法程控运行,分离塔内分离出的阳阴树脂体积每次都不相同,偏差约为2%~10%。一方面使树脂分离后,“阳中阴”和“阴中阳”无法满足标准规定小于0.1%的要求,通常为2%~7%,严重超标;另一方面使混床内的阳阴树脂体积比明显偏离设计值。
    (2)混床进水分配效果较差,混床对凝结水进行全流量处理时,树脂剧烈扰动,使混床阳树脂的工作交换容量显著降低,混床周期制水量减少。经检测,阳树脂的工作交换容量约600~800mol/m3树脂,明显低于正常水平。正常情况下,混床阳树脂工作交换容量应为1 200~1 500mol/m3树脂以上。

    3 优化技术应用情况
    3.1 IRIC
    3.1.1实现的功能
    (1)失效树脂输送体积的监测功能。混床失效树脂输送至分离塔后,IRIC计算树脂总量并将结果显示在IRIC控制软件的界面中,方便运行人员根据计算结果判断失效树脂是否输送完。运河电厂混床失效树脂全部输送至分离塔,与分离塔内的混脂层混合后,树脂总体积为5.2~5. 5耐,因此当失效树脂输送体积的监测结果小于5. 2m3时,表明失效树脂在混床内仍有部分残留,便可及时检查并重新输送,防止残留。
    (2)阳树脂输出终点的监控功能。分离塔内树脂反洗分层结束后,向阳再生塔输出阳树脂的过程中,阳阴树脂的界面会不断下移,当下移至监控视窗范围并被IRIC捕捉,程控系统则自动停止阳树脂输出。
    (3)阳阴树脂体积比的调整功能。运河电厂混床阳阴树脂体积比的设计值为1,1,阳树脂体积少,不利于混床长周期运行,因此决定将混床阳阴树脂体积比调整为3:2。但是分离塔内反洗分层后的阳阴树脂界面会高于设计值,达到分离塔的阴树脂出口位置以上,使阴树脂无法正常分离。为此,需要首先将高于阴树脂出口位置的阳树脂输出,使分离塔内阳阴树脂体积比由调整后的3:2恢复为原设计值1,1,然后方正常分离阴树脂。该操作过程充分借助了IRIC的监控功能,即将高于阴树脂出口位置的阳树脂输出时,IRIC实时监测阳阴树脂界面的位置。当界面位置恢复到设计位置时,IRIC与精处理程控系统通信,使该树脂输出程序自动停止并转入原设计程序。这样既不需要对分离塔的阴树脂出口位置进行变更,也不需要运行人员手动操作,便可使分离塔能正常分离体积比调整后的混床阳阴树脂。
    3.1.2性能指标的改善情况
    采用优化技术后,分离塔能按照程序自动运行,分离出的阳阴树脂体积偏差由2%~10%降低为0.5%~2%, “阳中阴”和“阴中阳”约为0. 05~0. 1%,满足标准规定的小于0.1%的要求。

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