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冰箱压缩机常见故障判断与检修(下)
来源:本站整理  作者:佚名  2014-10-16 06:13:15

    3.阀片和阀板的检修与校正
    检查并更换断裂、磨损及变形的阀片。如高、低压阀片或阀板有积垢,可用壁纸刀刮修干净,并在有油的玻璃上或软布上磨平。组装低压阀片时,可将其舌尖稍撬一下,使舌尖与阀板孔有(0.2mm间隙(可用标准塞规检查),这样对压缩机启动有利。高压阀片固定在阀板上,要求两者密封要好,判断方法是:将冷冻油滴入阀板的高压气孔中,五分钟后没有油从高压阀片侧渗出为封闭好,也可用嘴对阀板高压孔吸一下,如感到有吸力,则封闭好。校正好的阀片与阀板往压缩机上组装时,需使用密封垫。如密封垫损坏,可用耐油石棉板自制,其厚度应在0.25mm~0.45mm之间。
    4.电机绕组检修
    电冰箱压缩机一般采用单相交流感应电机,绕组损坏后,应拆除原线圈,并用QZ-2型高强度漆包线按原匝数重绕,嵌入槽内,可用φ0.21mm厚聚脂复合青壳纸作槽绝缘。为防止槽绝缘窜动,两端伸出部分要双层,各伸出4mm左右。定子在机架下方(或上方),是用四个螺栓固定,应对角拧紧螺栓,并且不断旋动转子,在定、转子之间插入塞尺以检查四周间隙是否均匀。将定子固定好后,俯视电机,绕组引出线在定子下端,压缩机应顺时针方向转动,如果转向相反,可将启动绕组或运转绕组两头对调一下,以改变电机转向。
    5.油路检修
    油路发生故障时,可将转子从轴上卸下来,把油路脏物清洗干净即可。组装时应使转子上的平衡块在曲轴原来位置,转子窜动量不宜过大,在0.3mm左右。
    三、压缩机修理后的测试
    开壳修理的压缩机要进行以下测试,满足测试条件后方可重装使用。
    1.冷冻油注入量
    压缩机型号不同,注入冷冻油量也不同,一般在250Ml~350mL。油量基本合适时,压缩机转动油应从活塞、气缸和转轴顶部孔中喷出来(转向反了无此现象),如果油量太小,则无喷油现象(压缩机转向正确时);如果油量太多,则可见到油在机壳底部翻浪花(被转子撬动所致)。
    2.绝缘电阻
    用兆欧表测接线柱与机壳间的绝缘电阻,应在2MΩ以上。
    3.空载和负载能力
    一般压缩机空载启动电流约5A左右,工作电流空载是负载的80%左右,取一三通修理阀接在高压管口,再装上量程为4MPa的压力表,用三通阀控制压力表指示值。接通电源使压缩机工作,将压力控制在0.8MPa~0.9MP。范围,满载电流在0.9A~1.2A左右。断电后,用调压器将电源电压降低至165V,压力调到0.3MPa~0.35MPa,分别将活塞完全旋进去和完全旋出来,再检查压缩机在低电源电压下的启动性能,如在1-3秒钟能正常启动,连续三次,说明压缩机在低电压下能正常工作。若不能正常启动,在检查启动器正常时,则为高压阀片封闭不严或电机绕组有错,应查明原因后重修。
    4.气密性
    把三通修理阀接在高压输出管口上,运转后把压力调到1.5MPa,在缸盖螺栓、密封垫和排气管接头处滴上冷冻油,若无气泡出现,说明气密性好,否则应重修。
    5.密封性
    如气密性检查无气泡,可用手转动转轴,如转动灵活说明高压阀片密封性好,如转动阻力大且压力表压力下降很快,则为高压阀片密封不严,应返修。
    6.排气量
    通电使压缩机工作,关闭三通阀,如压力表指示〕3MPa,说明排气量已够,否则为排气量不足,一般是高压阀片密封不好或活塞与气缸间隙过大造成的。
    经上述测试压缩机合格后,还要试运转听一下声音,如也正常便可封焊外壳。焊好后向压缩机充入1 MPa压力的气体,放在水中五分钟对焊接检漏,正常后将压缩机加热烘干,把管口封闭并将焊缝涂上黑漆备用。
    注:在测试压缩机时,压缩机试转吸进去是含水分的空气,所以测试时间应尽量短。

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