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分析检修:首先检查压缩机和温控器,发现压缩机热保护器损坏,测得压缩机绕组的直流电阻分别是6Ω、24Ω、30Ω,主绕组直流电阻偏小,怀疑压缩机已损坏。该压缩机功率是125W。割开压缩机的工艺管,没有制冷剂喷出。
询问用户得知,该机一开始制冷效果差,后来干脆不制冷了,又过了几天就不工作了。综合上述情况分析:由于该机管道有漏点,系统中的制冷剂越来越少,压缩机工作时间越来越长,加之没有足够的制冷剂循环来帮助压缩机散热,最后导致压缩机过热损坏。
为了快速判断出泄漏点,采用了分段打压的方法。断开干燥过滤器和毛细管的连接处,并把两个接头封住,再断开压缩机吸气管,分别焊接上工艺管,工艺管的另一端接上三通修理阀,安装高压压力表(2.0MPa),然后向高、低压部分充入氮气,使低压压力至0.8MPa,高压压力至1.6MPa,保压24小时,发现高压端的压力没有变化,低压端压力下降到0.3MPa,说明低压端有泄漏点。
仔细观察,发现冷冻蒸发器下部有油迹,且该处有一块漆皮爆裂,除掉漆皮,发现此处有一小孔。决定对小孔采取粘补处理,具体方法如下:
除掉爆裂的漆皮,用抹布擦干净,然后用水砂纸打磨干净外表,涂上Jc-311粘合剂,再从干燥过滤器包装袋上剪一小块合适的小片,贴在粘合剂外面。24小时后粘合剂完全固化,恢复管路,并更换压缩机,再次打压确认系统无漏点后,更换干燥过滤器并进行抽空、加氟处理,最后试机,一切正常。