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检查燃油箱盖,密封功能正常;泄漏诊断泵线路连接正常。使用PIWIS Tester进入DME进行驱动链接测试,燃油系统泄漏诊断泵电磁阀开关动作,说明DME电控功能正常。断开真空软管连接,启动发动机,用真空压力表进行真空管路压力检查,显示为-0.7bar左右,真空系统状态正常,无泄漏。断开泄漏诊断泵进气与排气接口软管,执行系统短期测试功能,进出气口气流状态正常。堵住泄漏诊断泵出口侧(图10),执行短期测试功能,显示测试已完成,故障码消失;再堵住泄漏诊断泵进气口侧,执行短期测试功能,显示测试不成功,同时生成另外一个故障码“Tankvent system: actual pumpcurent(低于下限值)”说明泄漏诊断泵功能正常。
清除故障码后,重新安装泄漏诊断泵,进行DME中短期测试功能,故障码再次出现。进行与活性碳过滤器连接管路的检查,分别短路与燃油蒸汽收集器、燃油通风阀的管路测试,发现在短期测试时燃油通风阀管路存在泄漏(在发动机启动后,除正常DME脉冲驱动结束后,手指堵上管接口留有微小气隙,管路中明显能听到有“咝咝”的细小漏气声现象存在);进行炭罐电磁阀驱动链接功能测试,有“嗒嗒”的电器动作声音,DME电控功能正常。用压缩空气对炭罐电磁阀检测,炭罐电磁阀处于微量的常通状态。采用正常的部件替换后,再次进行短期测试功能,故障现象不再出现,测试功能显示成功完成,至此故障彻底排除。
故障原因为炭罐电磁阀内部机械卡滞,导致系统关闭不严,在车辆启动并达到自检条件后,发动机利用进气真检测蒸发排放系统是否泄漏,因无法建立正确的系统检测压力,而发出报警提示。更换炭罐电磁阀,清除故障码,发动机故障灯熄灭。