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该冰箱已更换过同型号的压缩机,但约1个月后又出现制冷效果变差甚至不制冷的故障。
分析检修:打开压缩机腔的盖板,发现压缩机运转、风机运转,用手摸压缩机排气管不热,但干燥过滤器表面有结露现象,估计堵塞或制冷剂泄漏所致。停机后割开工艺管,发现无制冷剂流出,以为制冷剂不足,当割开干燥过滤器时,发现有大量的制冷剂喷出。细看干燥过滤器,发现滤网前有很多类似油泥状污物,严重堵塞导致制冷系统二次节流,形成结露现象。
分析其原因,之前维修人员由于发现压缩机排气无力,草率地更换了压缩机,而未对整个制冷系统进行吹污、清洁处理。一般更换压缩机后,建议同步更换干燥过滤器,因为原配的过滤器使用多年之后,会产生类似油泥状的污物。
割开与干燥过滤器焊接的毛细管,卸下干燥过滤器,把压缩机三根管接头密封处理,避免空气、水分进入,分别把压力表管接到毛细管和冷凝器入口处,用氮气对高压侧管路、低压侧管路进行吹污操作,如图17所示,直至从A、B口喷出的气体无杂物为止。一般低压侧氮气压力调整到0.8MPa,高压侧氮气调整到1.2MPa,冲洗四五次为宜。
吹污完毕,换上一只新的双嘴干燥过滤器,焊接好压缩机的相关管口,采用双侧抽真空,定量充注R600a 80g,开机运行30分钟以上时测量低压侧压力-20kPa,高压侧压力650kPa,听蒸发器制冷剂有连续流动声,故障排除。
提示:对制冷系统低压侧用氮气冲洗时,建议从毛细管端充入,这样不会堵塞毛细管,反而能起到疏通作用。若从蒸发器端充入氮气,蒸发器中的一些污物会进入内孔细小的毛细管,易导致毛细管堵塞。