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分析及排除农用机动车柴油机供油系统故障
来源:本站整理  作者:佚名  2013-04-18 09:10:19

    1.溢油阀钢珠装错导致怠速偏高。一辆农用机动车柴油机维护调整了喷油泵后,发现怠速偏高,且怠速容易熄火;每次熄火后再次发动车时,都要首先排除喷油泵盖中的空气。但检查低压油路,没有发现进空气之处。重新拆下喷油泵,在试验台上进行复验,结果各项指标均达到了要求。

    (1)故障原因。经拆检其故障原因如下:拆开喷油泵上溢油阀进行检查,发现溢油阀内的钢珠直径大于阀座直径(原来钢珠直径为5. 89 mm),由此钢珠卡滞在阀座上方的粗糙斜面上,使溢油阀失去了压力控制作用。进入喷油泵内的柴油经过溢油阀,又回到了低压油路,因此在喷油泵泵盖内形不成一定的油压(规定为58. 8 - 98 kPa)。发动机在中、高速时由于输油量大,在泵盖内还能形成较低油压,油量勉强够用,但是在怠速时,因输油量减少,在泵盖内形不成油压使之贫油直至熄火。此时喷油泵盖内进入大量空气,是由溢油阀钢珠装错而导致的。

    (2)故障排除。换上一个原厂的溢油阀钢珠,并排除柴油低压油路中的空气。发动机启动后就有了怠速;使用中,怠速再也没发生熄火现象,而且汽车行驶有力。使用维护中,当溢油阀钢珠磨损或丢失时必须装上相同规格的钢珠,不能盲目更换,以免引发上述故障。

    2.柴油机排气冒黑烟。一辆农用机动车柴油机在使用中,突然发现怠速时排气冒黑烟;但踩加速踏板时黑烟反而减少。
    (1)故障原因。经拆检其故障原因如下:检查发现,原来是该车气动式调速器内膜片破损所致。该型调速器内膜片将气动式调速部分分成真空室和大气室两个腔,真空室和大气室同处于大气压下,调速弹簧的预紧力通过膜片作用于齿杆,使之处于最大供油位置。
    工作时,进气管内真空度随发动机转速、负荷而变化,负压传到真空室,膜片两边产生压力差,从而带动齿杆,在某一位置与调速弹簧张力达到平衡,使齿杆处在适应该工况的供油位置。
    该膜片破损后,两腔串通,就没有压力差了,在弹簧作用下供油齿杆被压到最大供油位置,而油量却不随发动机转速和负荷的变化调节;但复合式调速器的机械调速部分在高速时不起作用;当发动机怠速时,节流阀开度小,进气少,而供油齿杆被压到最大供油位置,故燃烧不完全,发动机便有大量黑烟排出。
    (2)故障排除。装换合格的膜片,按照修理工艺进行装车调整,异常现象终于消失,发动机又正常工作了。

3.柴油机喷油嘴被积碳卡死。一辆农用机动车柴油机使用中,突然出现发动机喷油嘴卡死,发动机工作不良。引起此类故障的原因主要有以下方面:

    (1)发动机温度过高,烧坏针阀。长时间低速运转,喷油压力降低,喷油嘴周围渗油生成积碳,造成温度升高,将针阀烧蚀;润滑油窜入燃烧室,燃烧后造成喷油嘴大量积碳,使喷油嘴热量不易散发;配气相位有偏差,供油提前角太小或冷却水道积垢太多,发动机长时间超负荷运行等,都可能造成发动机机温过高,导致喷油嘴针阀因过热而卡滞;从取出烧死的喷油嘴针阀观察,其导向部分原有的光亮表面多数会被烧损,而且呈蓝色或蓝紫色。喷油嘴烧死后,抽出针阀,如没有呈严重的蓝色,用清洁润滑油进行适当研磨后,针阀仍可继续使用,必要时应换新件。

    (2)污物进入针阀。喷油嘴偶件的防锈油未清洗干净,急于装车使用,有可能使针阀很快被粘住。如果经配研、修理过的喷油嘴偶件,因研磨膏未及时清理干净等原因,则此磨料也会使针阀卡住;柴油未经沉淀和过滤,直接加入油箱;在清洗、更换高压油管或喷油泵零件时夹带脏物,伴随高压柴油进入喷油嘴。脏物在高温下碳化,导致针阀被卡死;柴油中有水,使喷油嘴针阀因润滑不良而被卡住。

    (3)外力作用使针阀运动受阻。喷油器与气缸盖之间的铜密封垫圈不平整或内径过小,就有可能造成漏气及受热膨胀后内径收缩,使喷油嘴受到一个附加的外力,造成针阀运动受阻被卡住;喷油嘴压帽拧得过紧,超过规定转矩,迫使喷油嘴变形,导致针阀上、下运动呆滞卡死;喷油嘴与压帽之间存有积碳,压帽拧紧后,造成喷油嘴和压帽不同轴,喷油嘴针阀处于歪斜状态,升降受阻而被卡杆。经检查,该车的喷油嘴与压帽之间存有积碳和磨损,更换新件并按规范调整后,故障消失。

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