摘要:本文针对一起国内首次偶发的在运110kV变压器事故,对故障设备进行试验、吊罩分解检查后确定事故原因阐述了故障的查找方法及处理方案。
1.事故经过
2014年8月25日10时5分,某110kV变电站#2主变运行转热备用时发生重瓦斯跳闸。#2主变型号为SF-PSZ-63000KVA,电压变比(kV)为110±8 ×1. 25%/38.5±2.5%/6,为西安变压器厂1997年5月生产,同年11月投运。
2 故障查找
2.1故障性质判断
事故发生后,巡视#2主变本体发现集气盒内聚有气体,主变三侧设备外观检查正常。于是对#2主变进行进一步检查,检查内容是取油样。2014年8月25日11时30分,第一次取油样测试发现其H2、C2H2、总烃含量明显超过注意值,具体数据见表1。
由油样检测数据分析,H2、C2H2、总烃含量严重超过注意值,三比值编码为102,初步判断故障为电弧放电。为进一步确认故障性质,于2014年8月25日16时再次对#2主变取油样并采集瓦斯数据分析,具体数据见表2。
通过两次油色谱试验,发现H2、C2H2、总烃含量和三者绝对产气速率、相对产气速率严重超过注意值,三比值编码为102,确认为电弧内部放电故障。
2.2故障部位确定
现场直流电阻测试1-9档开路,认为是滑档现象;10-19档直流电阻正常。由于变压器是全密封结构(上下油箱焊接),现场无法吊罩检查,因此将变压器返厂进行检查维修。
返厂破焊处理后,吊罩检查发现B相低压引线表面绝缘发黑。剥开表层,内绝缘正常,于是判断发黑部分是刨开油箱时造成的,由此排除变压器线圈、引线器身结构故障。
在中压侧无载调压开关A相引线发现两处碳化点,疑似烧伤痕迹。经检查确认,该疑似点为碳粒沉淀。但该处无放电对象,不存在放电通道,并且没有击穿痕迹和灼伤点,因此排除其为造成此次故障的放电点。
在试验站将变压器与有载调压开关脱开后,测量变压器绕组各分接位置直流电阻、变比、低电压阻抗测试值,与初始值相比均正常,测量数据分别见表3、表4,故排除分接位置处的故障。