3 故障分析处理
3.1原因分析
该变压器已经运行17年,绝缘处于半老化状态,原开关内三相引线可能存在绝缘缺陷,在断开中压35kV回路时操作电压致使引线薄弱点击穿放电,造成相间电弧放电短路,短路电流产生的电动力使选择开关与切换开关的连接部位产生约100°的偏差,致使选择开关触头不到位。虽然触头没有到位,但是各触头未发现放电迹象,说明1-9档开路是在变压器重瓦斯动作后产生的,此时变压器已退出运行。
3.2处理措施
针对此故障,将有载调压开关按原位置复装后,将筒底传动齿轮调整100°,复位到初始位置(如图2所示)。然后再进行切换操作,此时发现切换程序正常。
4 存在问题及改进建议
4.1存在问题
(1)设备资产全寿命管理不到位,设备更新改造不及时。事故变电站综自系统运行至今已13年,属于早期技术,运行过程中误发信息较多,本次跳闸事件中“重瓦斯动作”信号等重要信息也不能正常上传后台。
(2)运行维护管理不到位,缺陷消除不及时。变压器高压三相引线存在的绝缘缺陷问题没有及时发现。
(3)对变电站时钟管理不到位、信息掌控不足。在本次事故分析数据时,后台机、五防机、保护装置、故障录波器时钟不一致,导致变电站后台机、五防机、保护装置、故障录波器时间不一致,影响分析事故、异常的速度和准确性。
(4)对变压器油在线监测装置运行条件和数据管理粗放。变压器在线监测装置安装位置不符合要求(安装在主变压器放油阀处),且管路迂回较长,不能正确和快速反映变压器实际运行工况。
4.2改进建议
(1)有计划、有步骤地开展老旧变电站监控系统技术改造。
(2功口强变电站“四遥”信息规范管理,组织调度监控、自动化、保护专业及运维人员,核查变电站保护自动化信息规范性、缺陷等问题。
(3)组织专业人员梳理变电站GPS对时装置、故障录波器的运行工况,排查统计存在的问题,定期开展GPS、故障录波器隐患整治工作。
(4)加强对变电站主变压器的带电和在线监测工作,数据收集纵横向以及在线与离线的对比分析工作。
(5)依据《输变电设备状态检修试验规程》,缩短重要试验项目周期,对于重要变电站、重要负荷区应增加检测次数。完善安装在110KV变压器放油阀处的监测装置,积极开展设备带电检测工作,应用在线油分析、红外线测温等实时掌握设备运行状况,及早发现设备安全隐患,避免同类事故的再次发生。
5 结束语
本次事故为在运110KV变压器的国内首次偶发事故,经制造、运行、检修等多方面查找,排除了故障,为同类故障的查找和排除积累了经验。