1 事故介绍
2018年3月3日凌晨,雷雨,35 kV某变电站2号主变压器跳闸。检修人员通过对现场初步检查及调出变电站监控后台开关设备动作的数据信息,了解到2号主变压器高压302、低压02断路器跳闸时间为3月3日0时8分58秒,后台SOE报告发出的信号内容为“2号主变压器保护调压重瓦斯动作”,且此信号在2h内以同样内容间断发出了数次。
2 原因分析
(1)气体继电器保护动作,变压器高低压两侧无明显电流数据变化信息,而且只有单一的重瓦斯动作,没有轻瓦斯信号。初步判定有载分接开关无内部故障,可能是下雨造成气体继电器绝缘降低或接线端子短路引起二次回路故障跳闸报警。
(2)该变电站2号主变压器由其他变电站转移至此,系2008年生产并投运。有载分接开关气体继电器接线盒外进线处电缆线由厂家配置,并在变压器本体安装,有老化、龟裂现象,因3月2日晚该地区有雷雨且瞬时雨量大,有进水,使得绝缘下降,两线间短路,造成有载分接开关重瓦斯动作。
(3)该区域两个月前曾遭受雨雪冰冻天气灾害,气体继电器上厂家未配置防雨罩,变压器本体及气体继电器覆冰现象十分严重。
3 处理经过
(1)现场检查。检修人员到变电站后对变压器进行了仔细检查,外观无异常,有载分接开关无异常,油位、油色指示正常;油枕密封严密无渗漏,小油枕也无渗漏;硅胶无变色;主变压器本体油温、油位、油色指示无异常;防爆玻璃无破损;变压器无渗漏,套管无异常;对有载分接开关气体继电器进行排气,无气体排出。
(2)故障点判断分析。重瓦斯动作信号断断续续,初步断定为有载分接开关气体继电器电缆线故障或二次回路故障引起。
(3)故障点查找。现场排查将重点放在重瓦斯二次回路上,在对2号主变压器气体继电器进行检查时,发现继电器接线盒出口二次线劣化,极有可能造成短路。进一步对二次线进行开剥测量,发现公共线(黄色线)与有载重瓦斯线(蓝色线)短路,并有烧伤痕迹。
(4)故障处理。对气体继电器二次线进行拆除和重新连接安装,并进行了有载分接开关重瓦斯、有载分接开关轻瓦斯试验,结果均显示正常,同时对2号主变压器绝缘、直流电阻进行试验,也未见异常。
4 事故教训
本次事故因该35 kV变电站2台主变压器并列运行,虽未引起全站停电,但事故的性质极其严重。对事故教训总结如下:
(1)控制电缆安装时保护层开剥后,对绝缘层应采取保护措施,或套管或进行包扎,否则长年裸露在外,日晒雨淋,受热受冻,绝缘层易老化开裂受损。
(2)工程验收、设备转移、检修验收、巡视检查各环节中对主设备二次回路未给予足够的重视,在设备运维及验收管理上存在漏洞与缺失。
(3)未安装防雨罩,不符合《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》第9.3.1.2条:变压器本体保护应加强防雨、防震措施,户外布置的压力释放阀、气体继电器和油流速动继电器应加装防雨罩。
不符合国家电网公司2018年1月发布的Q/GDW11651.1-2017《变电站设备验收规范》第1部分的相关规定:油浸式变压器中,表A.3变压器出厂验收(外观)标准卡明确要求户外变电压器的气体继电器(本体、有载开关)、油流速动继电器、温度计均应装设防雨罩,继电器本体及二次电缆进线50 mm应被遮蔽,45°向下雨水不能直淋。
5 整改措施
(1)强化气体继电器及其二次回路检修。Q/GDW11651.1-2017《变电站设备验收规范》中有载分接开关二次回路绝缘试验要求:①二次回路应能承受2 kV,1 min对地外施耐压试验;②绝缘电阻不小于1 MΩ。变压器竣工验收标准要求:①电缆走线槽应固定牢固,排列整齐,封盖良好并不易积水;②电缆保护管无破损锈蚀;③所有二次端子盒在进线处应封堵良好。
(2)开展针对性专项隐患排查与整改。对所辖变电站主设备二次接线进行专项排查,对位于主变压器端盖上的巡视观测盲点,应列入变电站特别巡视内容。对主变压器压力释放阀、气体继电器等未加装防雨罩的,结合停电安排整改完成。
(3)工程安装验收、设备移动转移、设备检修验收等各环节中对照国家电网公司验收标准卡逐项检查,严把二次回路验收关,做到不留瑕疵,不留死角,不存侥幸心理,严格履行双方签字认可手续。