摘要:本文通过对SFs组合电器进行红外检漏工作,可及时发现设备在设计、制造和安装等过程产生的砂眼渗漏现象,从而有效避免电网故障发生。针对某500kV变电站HGIS盆式绝缘子浇筑口SF6气体渗漏情况,介绍HGIS设备和红外检漏的基本情况、HGIS设备渗漏点现场处理方案,通过解体分析盆式绝缘子密封圈失效原因,为带电检测技术在SFs气体设备运维中的实际应用提供参考。
随着电网建设的不断发展,使用SFs气体绝缘的主设备因占地面积少、体积小、安装便捷、运维工作量小而越来越多地在电网中推广使用,然而SFs气体绝缘主设备气体泄漏也逐渐成为重要缺陷。近几年,各单位都在积极开展查找SFs气体绝缘主设备气体泄漏部位的工作,探讨各种SFs气体泄漏检测方法。现场使用中,相比于气泡
法、局部包扎法和定性检测法等局限于将设备转检修或特定安全距离的方法E33,红外检漏法具有在不影响设备运行的情况下快速、准确查找渗漏点等优势,正逐渐成为带电检漏主要使用方式。
1 500kV 5032C相HGIS断路器概况
2014年7月25日,某500kV变电站修试人员在专业化巡视过程中发现500kV 5032C相HGIS断路器气室压力偏低,怀疑该气室存在气体泄漏。该HGIS型号为ZHW-550kV,于2010年3月投运。采用红外成像高灵敏度模式对压力偏低气室进行全面检测,发现5032 C相HGIS断路器与CT气室支撑盆式绝缘子浇筑口存在明显烟雾状气体逸散现象。随后采用气泡法确认该部位存在SF6气体泄漏缺陷。现场检测图如图1、图2所示。
现场使用SFs气体分解产物测试仪和露点仪对5032 C相气体渗漏气室进行相关测试,主要项目为5032 C相相关气室SFs气体湿度、S02和CO等杂质组分。同时,对相邻气室进行SFs气体微水及分解产物测试。试验结果均正常,见表1。
考虑到生产停电计划的安排,带电补气至额定压力同时密切关注相关气室压力,等待停电处理。
2 500kV 5032 C相HGIS断路器解体及分析
2.1解体方案
2014年12月结合生产停电计划,停电对5032 C相HGIS断路器气室进行解体检查,以确定渗漏点位置及产生原因。随后根据气室位置,结合技术条件和环境状况,制定现场施工方案。
(1)气体的回收:5032 C相断路器气室、机构侧CT及隔接组合气室气体回收至零表压,相邻气室气体回收至0. 3 MPa表压,非机构侧CT气室气体回收至0. 3MPa表压。
(2)设备解体:拆除5032 C相两侧套管连接线,拆除5032 C相机构侧CT及隔接组合单元的SF6表线及控制电缆插件(一一对应,做好标记);松开套管与过渡母线间的连接螺栓,压缩波纹管;松开CT下部盆式绝缘子与断路器的连接螺栓;将CT及隔接组合单元与过渡母线整体缓慢移除,同时将相关拆解部位用塑料薄膜包扎密封好,防止灰尘杂质进入设备内部;查看密封面及密封圈情况,若有必要则更换盆式绝缘子。
(3)现场恢复及试验:对零压气室抽真空、充气,更换解体气室吸附剂,恢复降压气室SF6气体气压到额定值。静置24h后进行微水试验及检漏。耐压试验通过,恢复运行。
2.2检查处理情况
现场检查500kV 5032 C相断路器罐与CT罐间的盆式绝缘子,发现密封圈外侧绝缘子与铝环有大量黑色水渍和老化痕迹,并沿着浇筑口逐渐向绝缘子铝环四周扩散。鉴于密封圈有变形、老化等现象,将其更换。解体气室,盆式绝缘子浸有水渍的现场照片如图3所示。