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分析及总结右盘轻型载货汽车空调系统项目
来源:本站整理  作者:佚名  2012-07-21 09:09:57


 

空调管路布置如图3所示。 根据蒸发器位置变化、 压缩机位置车身高度变化以及考虑优化J116空调管路的要求, 重新布置空调管路部分。

1) 由于驾驶室对称开发时座椅的变化 , 压缩机处车身钣金件下降, 压缩机与车身钣金距离减小, 选择压块结构, 将高低压管做成一个合件, 管路从侧面引出。

2) 高低压管合件固定支架前期设计时采用悬臂结构, 后期耐久试验出现断裂后改为目前的加强结构。

3) 前端管线 (包含其它系统的管线) 经过4轮的优化, 改为目前的状态, 目前间隙及装配效果都很好。

4) 优化过程中, 充分考虑管路与压缩机及钣金的间隙问题, 避免了与压缩机、 储液罐、 车身干涉的风险。

 

3 项目经验总结

3.1 设计阶段应加大投入

项目设计阶段应该投入更多精力, 避免后期整改及设计变更工作量过大。 项目设计阶段投入精力不足主要表现为: 项目开展前期在扫描数模及建模过程和电子样车评审过程中, 技术人员对方案及数模布置参与力度不足, 数模及方案评审把关不足。其原因主要有: ①个人参与项目经验不足, 系统级别的电子样车评审力度不足; ②项目无专门的人员进行整车性质的电子样车布置评审把关; ③时间和精力不足 (项目开展前期, 同时参与几个项目, 其中有项目处于关键的投产前的设计改进期等); ④虽然总装和质量部门参与了相关的总装生产工艺评审, 但评审的力度不够。

 

这样一来, 产生的直接影响包括: ①导致后期大量的设计变更 (对原设计内容进行修改、 完善、优化), 专用件 (针对某种具体车型重新开发的零部件) 数目增加; ②空调系统布置方案不太合理;③静态评审不充分导致后期装配多处发生干涉而变更设计 (部分原因是零部件问题造成, 这部分也是评审中空调零部件与其它系统零部件间隙过小的原因;) ④整车耐久试验中出现几个N698车的专有问题, 比如空调部分空调管支架 (压缩机位置处) 断裂、 空调软管与驾驶室地板干涉等; ⑤增大了后期优化及改进工作量。

 

3.2 深入分析除霜问题

因项目前期安排CAE公司对空调系统的除霜效果进行过CAE分析, 认为空调除霜试验可以通过, 而在实际的工装件装车进行除霜环模试验 (在高低温室内模拟低温的路况对整车进行除霜试验) 后才发现离国标的要求还差很远, 甚至比标杆车J116差距明显, 于是花费了大量人力与物力对除霜进行整改。

 

从中总结的教训如下: ①前期应该坚持本系统零部件开发要求 (SDR要求), 如图4和图5所示。设计初期一开始就提出将仪表板出风口位置后移的方案, 风管角度能够更加优化, 使风能够吹得更高(A、 B区), 但是由于牵涉到仪表台造型的更改而没有采用。 ②CFD分析 (运用计算机对流体进行模拟分析) 与试制样件进行试验同步结合。 国内的CFD分析需与实际的数模制作RP件 (快速成型件, 可用来模拟装配及进行试验分析) 安排除霜试验相结合, 因为目前国内CFD分析公司对空调部分参数设定并不专业。 ③试验前期的准备工作非常重要。N698项目本人参与除霜试验有7次, 因为前期的准备工作不到位, 试验不得不终止甚至失败了几次。其中准备工作包括: 清洗车辆; 检查驾驶室气密性; 更换机油滤清器、 机油、 低温柴油; 检查暖水管路、 风管密封状态; 检查暖风系统工作状态, 使空调暖水阀门处于通路状态 (防止冷却液冻住);准备油漆笔和衣服等。

 

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