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柴油机周期性游车的危害及原因分析
来源:农机使用与维修  作者:佚名  2015-06-30 08:36:51

    摘要:常见柴油机油门固定和无负荷时,转速忽高忽低,不能稳定在规定的范围内,称为工作不平稳或转速不稳。俗称“喘气”或“游车”,也称“发喘”,是柴油机转速不稳的一种表现。本文叙述了柴油机周期性游车的原因、危害以及一般的排除方法。

    1 故障现象
    柴油机转速不稳定、游车故障现象大致可分为两种表现,一种是转速大幅度摆动,变化周期比较长,声音清晰可辨,一般称之为游车或“喘气”。另一种是转速在小幅度范围内波动,变化周期比较短,声音不易辨别,在不同转速和负载下都会出现,转速低时更为明显,且往往易引起柴油机熄火。游车严重时,柴油机将无法正常工作,必须及时排除游车故障。
    2 危害
    (1)当柴油机“游车”较轻时,怠速不稳;“游车”较重时,中、高速不稳。一般来说,转速不稳有正弦波变化和无规律变化两种。转速呈正弦波变化时,爆发声有明显的周期性强密和弱疏变化。强密时转速高,弱疏时转速低。当爆发声由弱疏向强密转化时,柴油机排气常常带丝缕状黑烟,调整弹簧有较大的伸缩变形和喷油泵油量调节机构“拉锯”。因调速器不能恰当地调节供油量,使转速不能稳定在规定范围内。转速无规律变化时,转速忽高忽低无节律,伴随爆发声,排气带烟。因循环供油量和喷射规律不正常,导致爆发产生和柴油机转速不正常。
    (2)当柴油发动机出现周期性游车,转速升高或突然升高,收回加速踏板后,仍继续升高,无法控制转速时称为“飞车”。对此,如不及时控制,会造成事故。发现“飞车”时,可采取下列措施:迅速将加速踏板置于“闭车”位置;泵杆(调节齿杆)露在外面的喷油泵,可直接用力将其拉回;带减压装置的发动机,扳动减压手柄使其减压;进气管带阀门的发动机,可将阀门关闭;将车停稳,挂上高速挡,缓抬离合器踏板,使发动机熄火。迅速将空气滤清器卸下,用座垫等物堵住进气管道,使气缸缺乏空气,无法燃烧。用合适的扳手迅速松开各气缸高压油管紧固螺母。
    3 原因分析
    柴油机周期性游车,实质上是柴油机正常的调速功能被破坏,通常是由喷油泵到调速器内运动零件的运动阻力过大,使调速器的灵敏度下降,或其内部零件配合间隙过大,使供油量改变滞后于转速变化过多所致。喷油泵或某些缸的喷油器技术状况不良,使柴油机的转速发生间隔时间较短(即变化周期较短)、幅度较小的忽高忽低的变化;调速器的工作不正常,使柴油机的转速发生间隔时间较长(即变化周期较长)、幅度较大的忽高忽低的变化,并且还使踏下或松开油门踏板后的反应迟缓(即踏下油门踏板时,要经过较长一段时间才会使转速升高,松开油门踏板要经过较长一段时间才能使转速降低)。
    引起柴油机游车的具体原因有以下几方面:
    (1)调速拉杆运动卡涩。润滑油不清洁或润滑不良;有异物进入配合副表面,引起调速拉杆发涩或阻力增大,因而调速器灵敏度降低。
    (2)调速弹簧弹力减弱或安装不当,产生“共振”,调整幅度增大,使柴油机转速呈周期性变化。
    (3)调速器的调整不当,机件配合过紧,运动阻力过大;供油拉杆移动不灵活。调速器内加注机油过多,由于油液的阻尼作用致使离心块伸缩受到阻碍而灵敏度下降。
    (4)循环供油量调节过大。一个爆发引起转速变化极大,调速后重复首次现象,导致柴油机游车。
    (5)从调速器齿轮到调速器,以至柱塞副,期间活动配合部位松旷。如:传动盘与推力盘、飞球座与圆盘支架,推力盘轴承等间隙过大,使拉杆移动滞后产生自由行程而供油不稳,引起柴油机游车。
    (6)凸轮轴轴向间隙过大,干扰调速器工作。这些都会导致调速幅度增大,出现周期性波动;油泵控制机构运动阻力大,调整不及时。如:拉杆卡滞、柱塞转动不灵活或柱塞弹簧座装反等;从调速器齿轮到调速器,以至柱塞,其间因摩擦力过大而引起游车。如:飞球(或飞锤)运动阻力大,使调速滞后,传动盘或推力盘工作面磨出凹坑等,导致调速幅度增大,出现周期性波动。
    (7)调速器内部机件或工作面磨损严重,导致调速器阻力过大,灵敏度降低。或使用磨损较大的柱塞副,增加了拉杆行程,也使停供转速偏高。
    (8)调速器各连接点磨损超限,配合松旷,间隙增大,当发动机转速改变时,飞重块离心推力必须逐一消除各间隙,才能拉动供油量调节齿条(或拨叉)增、减供油量,使调速器作用滞后。
    (9)油路中有水或空气,导致实际循环供油量不正常,以至断油,引起转速不稳和排气管“放炮”。

    (10)喷油泵供油调节拉杆移动不灵活,破坏了调节器作用的正常发挥,致使泵油量忽多忽少,造成发动机工作不平稳。喷油泵或喷油器工作不良,喷油器的前渗和后滴现象,甚至爆发不整齐而游车。
    (11)多缸柴油机喷油泵供油不均匀或供油时间不一致,喷油定时不准,雾化不良,喷嘴的喷油压力不均匀,或个别缸不供油等亦可导致游车。

    4.排除方法
    柴油机运转时发生“游车”故障大部分是由于高压油泵总成内部发生损坏所造成的,这种故障的排除较多采用的方法是拆下高压油泵,在高压油泵专用平台上进行校正和修理。但若没有掌握高压油泵工作原理时一般不要拆卸,以防拆卸不当造成调速器失灵,引起柴油机试机时发生“飞车”现象。
    在排除柴油机周期性“游车”故障时,停机后取下高压油泵,在试验台上对高压油泵总成进行检查、调试。在检查过程中若发现调速器内部各活动关节出现卡滞现象,这可能就是造成上述故障的原因。启动柴油机至转速达到700 r/min左右,过1 min后用手触摸各气缸检查其工作情况。在检查中若发现4个气缸的排气温度基本一致,这就说明故障有可能出在高压油泵或调速器部位;将柴油机供油提前角调整至28°或31°;对调速器内部故障进行排除后,将其装配到柴油机机体上,然后紧固高压油泵传动连接盘的两个固定螺钉。紧固高压油管,做好柴油机启动前的准备和检查工作,然后启动柴油机至怠速,观察柴油机的运转情况,柴油发动机在运转中有没有出现游车现象,若故障仍未消失,再分析其他原因,直至故障消失为止。
 

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