3.原因分析
该起重机卷扬、变幅主液压系统各由单独的变最液压泵供油,受独立的主换向阀控制。该起重机故障特点是卷扬和变幅同时出现动作缓慢故障,由于2台主泵及主液压系统同时出现故障的可能性较低,可判定故障原因是先导液压系统某个元件或控制电路发生故障。根据控制原理,经分析我们认为,该故障可能有以下5种原因:一是液压油位偏低或液压油滤芯堵塞,导致液压系统供油不足;二是先导齿轮泵产生内泄漏或者溢流阀泄压,导致先导系统压力不足。三是先导阀组阀体开裂,造成先导油泄漏。四是发电机供电量不足,导致电磁阀吸合不到位,进而引起各项动作缓慢。五是控制电路出现断路或短路故障,或相关电磁阀阀芯出现卡滞故障。
4.故障排查
根据故障原囚分析,我们按照先易后难的方法进行排查,其步骤如下:
首先,检杳液压油箱油位在标准范围以内,液压油滤芯无堵塞。
其次,启动发动机,通过手油门将其转速调整到1800r/min左右,用万用电表测量发电机输出电压值为26.8V、这说明发电机工作不常。
再次,闭合安全开关S072,用万用电表测量安全电磁阀Y072两端电压为25.2V,电压值正常。测量其电磁线圈电阻值为48Ω(标准值为46~52Ω)在正常范围内,由此判定安全电磁阀控制电路无故障。
然后,关闭安全开关S072,使先导油路处于溢流状态,用压力表测量先导油压,测最值为5.2kPa(标准值为8kPa ),该该压力值偏低,由此断定该故障是先导压力不足引起的。
最后,拆下安全电磁阀Y072阀芯,检查其阀芯密封胶圈,发现有一处密封胶圈破损。由此断定:由于安全电磁阀Y072阀芯密封胶圈破损,造成先导齿轮泵输出先导压力油从该安全电磁阀处泄漏到液压油箱,使先导千柄输出的压力油压力不足,造成通往主换向阀的先导油压力不足、主换向阀阀芯移动不到位,导致卷扬、变幅动作缓慢故障。
更换安全电磁阀Y072阀芯密封胶圈,将该安全电磁阀装复后试机,该轮胎起重机卷扬、变幅动作回复正常。