检查破碎锤回油胶管后发现,爆裂的数根回油管均为低压油管,可承受压力为8MPa。分析认为,备用阀为滑阀式结构,阀体与阀芯存在微小间隙。破碎锤不工作、其他执行机构动作时,备用阀的A口及B口会产生约22MPa高压,该高压油会通过滑阀间隙泄漏至A口及B口,并在与破碎锤连接的进、回油胶管内产生高压。
根据上述分析,我们决定采用以下2种解决方法:一是将破碎锤回油管路更换为高压油管;二是将破碎锤回油管路直接接至挖掘机液压油箱。实施以上改进措施后,破碎锤回油管路再未出现爆裂故障。
(5)左行走和回转速度异常
某客户1台该型挖掘机,在使用过程中出现左行走、回转速度缓慢故障,而其他执行机构工作速度均止常。因为左行走及回转由主泵供油,所以检查主泵及其相连接的多路阀。
查看显示器显示系统压力正常,多路阀阀芯位移显示值正常。进一步检测先导压力后发现,先导压力在4MPa以下时,左行走及回转速度止常,当先导压力升至4.5MPa以上时左行走及回转动作缓慢。
检查多路阀后发现,该阀设有卸荷支路,该卸荷支路由主泵卸荷阀和电磁阀控制。卸荷时电磁阀得电,先导压力油通过电磁阀进入卸荷阀,将卸荷阀打开,实现卸荷。左行走或回转工作时,该卸荷支路应处于切断状态。
分析认为,如果该卸荷支路先导压力升高,则会使卸荷阀打开,该卸荷支路会分流一部分油液,造成左行走或回转速度变慢。
按照上述分析,我们拆卸了控制主泵卸荷支路的电磁阀(见图6),拆解清洗后装回将其装复,故障现象消失。
该故障的原因是污染造成该电磁阀关闭不严,一部分先导压力油通过电磁阀进入主泵卸荷阀,推动该卸荷阀阀芯位移,造成部分压力油从主泵卸荷支路卸荷,导致左行走和回转工作缓慢。
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