一辆捷达GiX型轿车,装备ATK2V发动机,测量排除的废气中,发现CO和HC等含量均严重超标,同时,发动机中高速抖动,冒黑烟。
一、氧传感器功用与工作原理
氧传感器分为二氧化错( ZrO2)和二氧化钦(TiO2)两种类型。此车的氧传感器为二氧化错式。
氧化错式氧传感器实质是一个化学电池,又称氧浓度差电池。在400℃以上的高温时,如氧化错管内、外表面接触的气体中氧的浓度差别很大,在氧化错管内、外表面的两铂电极间就会产生电动势。发动机工作时,由于氧化错管内表面接触的大气中氧浓度是固定的,而与外表面接触的废气中,氧浓度是随空燃比变化的,所以将氧化错管内、外表面两个电极间产生的电动势输人ECU,即可作为判断实际空燃比的依据。当混合气过浓时,排出的废气中氧含量低,传感器内、外侧氧浓度差大,两电极间产生的电压高(接近1 V);当混合气过稀时,排除的废气中氧含量高,传感器内、外侧氧浓度差小,两电极间产生的电压低(接近0 V)。即:喷油量偏少→空燃比大→废气中氧含量大→氧传感器产生0. 1 V电压→ECU控制喷油量增大;喷油量偏大→空燃比小→废气中氧含量少→氧传感器产生0.9 V电压。ECU控制喷油量减少。
氧传感器就是将所检测到的电压信号传送(信息反馈)给ECU, ECU根据氧传感器的信号来不断调整喷油脉冲宽度,改变喷油量,使喷油量始终在理想值(14.7:1)附近上下波动,以达到理想空燃比的要求。
在反馈控制过程中,由于从喷油行程开始,至氧传感器检测排出的氧分子浓度止,要经过进气、压缩、做功、排气及氧传感器响应等过程,需要一定的时间。因此,要准确地保持混合气浓度在理论空燃比附近一个狭小的范围内波动,氧传感器的反馈电压将在0.45 V上下不断变化,10s内反馈电压的变化次数应不少于8次。如果少于8次,则说明氧传感器或反馈控制系统工作不正常,其原因可能是氧传感器表面有积碳,使灵敏度降低所致。
可见,如果没有氧传感器,不能实现闭环控制,ECU在进行修正喷油时也就不知道该修正多少喷油时间才合适,这就会造成混合气过浓或过稀,所以氧传感器信号不良常常会造成发动机怠速不稳、加速不良、排气冒黑烟、耗油量大、发动机故障灯亮等故障现象。
二、故障排除
连接故障诊断仪V. A. G1552,对发动机电控系统进行检测,调出了1个氧传感器的故障码。检查氧传感器至发动机ECU之间的线束,未发现问题。对氧传感器进行检测,首先检查基本电压,将氧传感器接头拔下,用数字万用表表笔连接到插头的3和4(通向ECU的插孔)处。点火开关ON,测量电压为4.5 V,正常;检查加热元件,启动发动机,用数字万用表表笔连接到插头的1和2之间测电阻,显示为3Ω(常温下为1-5 Ω),正常。初步判断氧传感器工作正常。
随后进行燃油压力测试,发动机怠速运行时油压值为250 kPa,急加速时为300 kPa,关闭点火开关10 min,系统保持压力为200 kPa,说明燃油压力正常。接着检查喷油器的工作情况,测量其电阻值为15Ω,符合标准。将喷油器进行超声波清洗,喷油器雾化状态良好,检查喷油器连接线束也无短路、断路情况。
继续检查点火系统,用万用表测量点火线圈和高压线电阻均正常。将发动机恢复后试车故障依旧。用V. A. G1552查寻故障存储器,仍然没有故障码出现。在读取测量数据时,观察到氧传感器信号电压在0.2 -0.8 V之间变动正常,氧传感器修正值在土10%之间调节正常。进气压力传感器的数据也符合标准,于是怀疑三元催化转换器有问题,将其更换后试车,尾气排放依然超标。
在检查过程中发现,如果在原地启动发动机,让其保持怠速运转,尾气排放基本正常。但只要行驶约2 km后尾气排放会严重超标,若每次启动间歇时间超过30 min,怠速测量基本合格。于是将排气管拆下,并将其与新的排气歧管进行比较,发现该车装氧传感器的排气取样孔偏小。装上新的排气歧管进行尾气检测,故障排除。
三、结束语
通过上述方法终于排除了这辆捷达GiX型轿车高速抖动、尾气排放严重超标的故障。从中得出结论,是氧传感器取样孔偏小,导致氧传感器不能准确地和发动机ECU反应同步信号,造成发动机电脑不能根据实际情况对喷油脉宽进行修正、使燃油燃烧不完全,混合气过浓,最终造成发动机工作异常,尾气排放严重超标的故障。