一辆 CA1046L 客货两用车出现制动踏板低,制动性能差故障。车主自行调整制动器,没能解决。
接车后:检验确认,该车制动踏板低且软,制动距离长。紧急制动试验,4 个车轮不抱死(无 ABS)。该车采用真空助力双管路液压制动,在检修前,确认了制动缸储油杯满油,检查并调整全车制动蹄片间隙及制动总泵自由行程,再次试车,制动踏板略有增高,但制动性能没有改变。
据车主介绍,他接手该车一个月,此前的车况不清楚。不能从驾驶员那里获得第一手信息,只有对制动器做全面检查。设有真空助力装置的制动器,真空度是否正常,直接影响到整车制动性能,应先作诊断。应用工作中总结出的检验法:起动发动机前,踩住制动踏板,然后起动发动机,制动踏板立刻下行,脚感轻,并连续踩几下,脚感依旧轻便,可判断该车真空助力正常。
打开 4 个车轮制动器,全车制动分泵无渗漏,逐个挤压活塞,没有卡滞现象;蹄片磨损无异常,偏薄;制动鼓磨出轻微槽痕。综上分析:蹄片老化,摩擦系数衰减,造成制动效能降低,制动效果差。
修理方案
更换制动蹄片,镗削制动鼓。装车前,对新制动蹄片进行磨削,使之两端往中间与制动鼓的贴合面达75%以上,装好制动器,将间隙调整到最小,略有摩擦感。3 次紧急制动试验,两前轮抱死拖滑,后轮滚动。手工磨削的制动蹄片表面毛糙,3 次紧急制动后间隙增大,再次调整后轮制动间隙,数次制动试验,后轮依旧滚动。两后轮同时没有制动,且制动踏板有些软,认为制动系统有问题,对后轮制动分泵油路排空检查,排出的制动液透明,无空气排出。检查各段油管连接处无油渍,但是发现连接左后轮制动分泵的油管走向很特别,分析认为故障点可能就在这里。见图 1。
故障排除
原车制动油管为金属材质,拱形管为耐压橡胶管,与三通连接后的走向不是紧贴后桥壳至左后制动分泵,呈上拱且高,明显这是 1 根替用的油管。分析认为,之前维修更换,没有排尽管内空气。于是将该橡胶管向后下拉成水平状,再次对左后轮制动分泵排空,果然排出空气,再试制动踏板,没有软的感觉。路试制动,四轮全部抱死。为不留后患,还是将该拱形管更换成原车管线。
经验小结
图 1 中 A 点与三通处的水平高度 470mm,位差太大;实测橡胶管内径 Φ9mm,原车油管内径 Φ4mm,这2 个人为的因素使得排空作业不能把管内空气全部排出,致微量残留空气聚积在 A 点处,造成两后轮制动性能差。在日常维修作业时,常常因为需要,在没有原件的情况下使用代用件。通过这一案例警示,在使用代用件时,一定要遵循科学合理的原则,不可凑合,人为地留下安全隐患。同时在维修排查故障时,留意每一个细节,有助于分析和解决问题。