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三、AGM蓄电池的故障分析案例
1.负极爬酸故障分析实例
(1)不良问题描述
电池型号:AGM-L3;不良数量:1只;初始测试:电压12.84V; CCA 781A电池外观,检查发现负端子有明显孔洞,可见腐蚀痕迹。端子爬酸故障件外观如图1所示。
检测方法及标准:向电池单格内加压35~37kPa,充气5s,保压5s,气压下降不超过0.3kPa,且压力放后壳体无变形,无漏气。检测结果:压差为0.5kPa,测试NOK。结论:电池气密性检测NOK,说明负端子孔洞处漏气。
(3)电池分析—解剖分析
根据上述分析可得出结论:负端子孔洞处存在端子腐蚀痕迹。
(4)小结
经过以上测试后可知:该只电池气密性检测NOK;该只电池负极端子孔洞处有酸液腐蚀痕迹;因此,造成该只电池故障的原因为电池负端子有明显孔洞,与端子内部缝隙相连,酸液可经此处渗出,从而形成端子爬酸,腐蚀端子接线座。
(5)原因分析
①5Why分析法分析制造原因,其具体内容列于表1。
②5Why分析法分析流出原因,其具体内容列于表2。
因此,流出原因为该只电池是在打磨后进行尺寸测量的,测量完成后未进行再次检验就出货,导致端子凹坑电池流出。
(6)改善措施
①在包装段设立GP12全检工作站,包装生产合格的电池经过该工作站进行检查;
②对员工进行教育培训,规范员工卡尺测量手法,避免正负极同时接触。