从电池壳体内取出问题单格,查找故障点、发现故障点(图4内红圈标记处)。解剖故障问题单格结果:第二单格极群底部有铅渣,格穿隔板,正负极板接触,形成微短路,电池故障。
(4)小结
经过以上分析及测试后可知:①该只电池通过补电后电池CCA不能恢复正常;②该只电池储备容量测试不合格;③解剖分析后,负极处第二单格极群底部有铅渣,格穿隔板。因此,造成该只电池故障的原因为:极群底部有铅渣,略穿隔板,正负极板接触,电池微短路。
(5)故障原因分析
05Why分析法分析制造原因,具体内容列于表5。制造原因:未对极群检查方式做具体规定,员工习惯拿出检查,极群底部接触到有铅渣的工作台面,铅渣被带入电池中,硌穿隔板,正负极板接触,电池微短路。 ②5Why分析法分析流出原因,流出内容列于表6。
(6)改善措施
①改变极群的检查方式,禁止把极群拿出壳体检查;②对员工进行教育培训,及时做好5S清洁。
四、总结
以上对对AGM平板蓄电池常见故障分析和处理进行了阐述,并列举了故障分析实例。只要按照以上介绍的分析方法和测试手段进行故障电池分析,一般能取得良好的分析效果,当然电池故障的分析经验是不断积累的,随着故障分析经验的丰富和测试手段的完善,蓄电池的故障分析定能取得满意效果。
如果在故障分析中,发现了蓄电池设计及制造生产过程中不符合项目和影响质量的隐患,我们必须制定有针对性的控制计划、PFEMA、DFEMA来实施改善,这里不再冗述。
上一页 [1] [2] [3] [4]