对于检测的功能或组件存储有下列故障:
DME控制单元
2DlC
当前没有故障
可能的故障原因:
导线/插头连接损坏;
加速踏板模块损坏。
检修措施:
(1)检测导线和插头连接。
(2)检测供电电压。
(3)检测
加速踏板模块。
首先目测检查加速踏板和DME两侧的连接端子,没有发现异常。检测供电电压,直接在DME控制单元上进行测量U_FWG2和M_FWG2之间的电压,额定值:4.8~5.2V,加速踏板位置传感器由DME供电,如果未达到标准值,故障原因可能是DME控制单元损坏,测量结果电压在正常范围之内,排除了DME的故障。接着测试加速踏板,直接在DME控制单元上进行下列测量,测量A FWG和M_FWG2之间的电压。标准值:加速踏板未踩下为0.3~0.45V;加速踏板完全踩下为2.2~2.4V。测量结果电压在标准值范围之内,说明踏板中的位置传感器2也是正常的。
既然加速踏板和DME已经通过更换部件及上述的具体测量排除了,那剩下的疑点又回到了加速踏板和DME导线和插头的连接上面来了。由图2中的“DME 2D 1 C DME加速踏板模块,踏板位置传感器信号2”故障细节可以看出,从第一个故障记录存储出现时,踏板位置传感器2的电压为0.14V,到最后一个/当前故障码存储记录出现,踏板位置传感器2的电压为0V,踏板位置传感器2的供电电压一直为5.08V。这又说明了踏板位置传感器2的供电和接地线路没有问题,故障点很有可能出现在A_FWG2线路及插头连接上了。
脱开加速踏板传感器和DME的连接端子上锁扣盖,测量加速踏板传感器和DME之间的A_FWG2线路导通性,导通正常,也无对地短路现象。检查两侧的插头,发现DME X60001端子的7号针脚很松旷,如图4所示。而其他针脚则很紧。看来故障点就在这里了。仔细检查发现,DMEX60001端子的7号针脚孔中卡片轻微变形,造成DME针脚插进去后很松旷,引起接触不良,在车辆的行驶中就会导致传感器的信号不能准确的传输到DME中去,引起发动机系统报警。
故障总结:修复DME X60001端子的7号针脚,还原连接端子,删除故障码存储,然后进行多次试车,故障没有出现。车辆交付给用户使用,故障没有再次出现。现在回过头看,一个小小的针脚连接不良竟然导致了几次维修,并且更换了加速踏板及控制单元,实属不应该。其实在故障码的细节中已经有很明确的提示了,供电正常,就排除了DME,那就说明故障点在信号上,通过执行检测计划测试踏板的信号反馈,则又排除了加速踏板,剩下就只有线路和插头有故障了。由此来看,更换加速踏板和DME控制单元是没有任何依据的。其实,在ISTA的检测计划中对于故障内容有很明确的检测步骤,首先要求检测导线和插头连接,这是检查电路故障的前提,而恰恰是这一点最容易被维修人员疏忽。检测线路及插头时单独靠目测检查是很不严谨的,像这种故障单独靠目侧就很难发现故障点了,就需要用手感觉插头端子的松紧。
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