故障现象:车辆发生正面碰撞后,气囊炸出,发动机变速箱未发生撞击,至店进行维修。将发动机、变速箱总成一并拆下,未进行拆解维修。将发动机变速箱总成装回后,出现挂R档,偶尔出现嗒嗒嗒的异响声音。
故障分析:店内维修技师挂入R档时,发现ETR(液力变矩器滑移率)在未出现异响时,数值降到9%;在出现异响时,保持在95%左右。初步怀疑故障与该参数有关,即与液力变矩器有关。查看HDS数据(图一)发现ETR值确实异常。但实际上,ETR=主轴转速二发动机转速×100%, ETR只是一个随主轴及发动转速变化而改变的计算值。因此,ETR的异常不能简单理解为液力变矩器(控制)异常。
在正常情况下,挂入R档,由于踩下制动踏板,副轴不转,此时主轴转速应降为0rpm, ETR值应为0%,但与正常车对比发现,正常车在挂入R档后,ETR表示为9%,而不是0%(推测为HDS系统设定的结果)在异常情况下,挂入R档,主轴转速仍与发动机转速同步,ETR=95%,如图1。说明,此时档位并未能够顺利挂入R档。此时的异响,是倒档选择器(拨叉)未正常滑入副轴倒档齿轮而产生的打齿声。
R档切换说明:
倒档选择器在伺服阀的推动下,将副轴倒档齿轮同倒档选择器毅连接起来,从而挂入倒档。而伺服阀的移动是通过
液压系统完成的。
液压系统通过换挡阀E及伺服控制阀控制伺服阀移动。
请参见图2的R档动力流程、图3的R档简化结构及图4的R档液压。
可能原因分析:
根据故障现象及HDS数据分析得出结论:换挡杆拨到倒档时,档位并未真正挂入倒档(主轴转速未被静止的副轴束缚)。即,倒档伺服阀未能有效的控制倒档拨叉移动,将倒档齿轮与倒档选择器毅连接起来。其可能原因主要有:
①伺服阀机械卡滞
②油压不足
③管路油压不足/伺服阀泄油压
④为伺服阀提供油压的换挡电磁阀E或者换挡机械阀E卡滞或磨损
故障排除:拆解变速箱,着重检查以上可能原因。最终发现,伺服阀本身变形发卡,导致偶尔无法挂入R档,造成嗒嗒异响。
经验总结:不能简单的根据参数的定义确定故障点,而应该准确的理解各参数的实际意义。
后续:针对该车CPC电磁阀A控制及实际异常的进一步分析:
如图5,正常情况下,在P/N档换入R档时,CPC电磁阀A为4档离合器提供CPC油压,在完全进入R档时,CPC油压被换档电磁阀A挡住,同时打开主油压供给给4档离合器。但CPC电磁阀A仍为1.0A,随时待命。
如图6,故障车在PM档进入R档的换档区间,CPC电磁阀A开始提供CPC油压,但突然降为0.1A。该现象分析:在Pm档进入R档的换档区间,由于主轴转速一直未降低,ECM判断四档离合器打滑或者拨叉没有与副轴倒档齿轮接合。不管是哪种情况,电脑都不希望再提供CPC油压。于是将CPC电磁阀A的电流降到0.1A,以实现①减少4档离合器打滑;②通过降低CPC油压,使得副轴倒档齿轮转速降低。由此尽可能实现拨叉与副轴倒档齿轮接合,实现R档。