一辆行驶里程约17.2万km、搭载1.4T发动机和7挡DSG双离合器变速器的2012年大众宝来轿车。该车由于没有2挡问题来店维修,在更换机电控制单元后,却无法执行基本设置。
检查分析:维修人员更换机电控制单元后进行基本设置,故障诊断仪出现终止代码85,基本设置无法完成(图1)。在做基本设定出现85终止代码前,变速器控制单元能进行基本设定,也会发出“咔咔”声响,但终止代码出现后声响消失。
使用故障诊断仪检查网关列表,变速器控制单元无故障记录;查询变速器控制单元的版本号,确认无误;控制单元编码为2,正确。查询基本设置代码表,终止代码85的含义为如下。
(1)85-换挡G4同步位置超时,产生条件:确定同步行程。
(2)空挡位置+极限值(5.3 m m)≤实际挡位调节器行程+变形≤空挡位置+极限值(1.5 mm)。
(3)挡位调节器行程不稳定或者相同换挡拔叉上的同步行程间隔>极限值(4 mm)。
根据终止代码85的含义提示,再次拆装机电控制单元,确认挡位杆拨叉位置无误,而且左右换挡无卡滞现象。用游标卡尺对机电控制单元拨叉推杆重新测量安装,做基本设置时再次出现中止代码85。使用故障诊断仪检查56~58组
数据流,显示“65535”,正常(如果有故障会显示其他数字)。
不得已,维修人员将将机电控制单元拆下仔细检查,终于在2/4挡行程传感器的永久磁铁上发现吸附了一些金属碎片。此位置在变速器内部,在不拆解变速器的情况下很难观察到。
故障排除:将2/4挡行程传感器永久磁铁上吸附的金属碎片清理干净后,重新安装机电控制单元并做基本设定后,故障排除。
故障排除:清除档位行程传感器永久磁铁上的金属碎屑,基本设置顺利完成,试车故障排除。
回顾总结:本次案例中维修的关键就是了解基本设置终止代码“85”产生原理。该车由于机电控制单元损坏而更换新件,之后做基本设置,就是变速器
所有挡位都需要进行一遍自检。但是当进行2挡预换挡挂检测时,虽然拨叉被活塞推动已经动作,由于传感器上有铁屑影响,导致检测信号不准确。控制单元接到的信号为该拨叉移动过程中卡滞,所以控制单元会终止基本设置过程。正常情况下挡位信号对应关系如表1.
该车140-2数据组中读取出来的数据为:"3.5 mm",与表1不符,是一个错误值。所以控制单元会强制终止基本设置过程,并给相对应的终止代码。相关结构关系可以参考图2和图3。