一辆行驶里程超21万km,搭载BMG发动机的2006年大众POLO轿车。用户反映:该车踩下离合器踏板时,发动机转速过高,且仪表板上防抱死制动、驻车制动和转向助力报警灯同时点亮。
检查分析:维修人员试车,发现该车在车速大于35 km/h时,只要踩下离合器踏板的时间超过1s,发动机转速便开始升高,最高时可达5 500 r/min。如果继续踩住离合器踏板,数秒后发动机转速会逐渐回落到标准怠速。在发动机高怠速运转期间,如果踩下制动踏板,怠速会立刻回落到标准值。在发动机高怠速运转的情况下,松开离合器踏板,车辆不会有提速的感觉。
检测发动机及防抱死制动控制单元,发现故障码P0106---进气歧管绝对气压/大气压信号不可靠,偶发;P0501----车速传感器(A)信号不可靠,偶发;00597----轮速关系出现异常,偶发。
路试中观察数据流。踩下离合器踏板怠速开始升高后,查看发动机控制单元的53组数据,怠速控制的目标值升高了(图1),所以异常现象是控制单元主动控制的结果。从66组数据看,离合器开关已经接通,说明实际的空载状态与发动机控制单元所得到的状态数据是一致的。
为了进一步查清事实,维修人员决定从其他角度观察发动机的扭矩控制情况。从60组数据看,此时节气门开度的确是加大了(图2)。从62组数据看,节气门开度的增加并非由加速踏板控制的(图3)。从5组数据看,发动机是处于怠速状态(图4),所以其扭矩控制权已经交给了发动机控制单元。那么,为什么在空载时,发动机控制单元会发出增大输出扭矩的指令呢?
一般情况下,增大输出扭矩的目的是为了应对负载增量,但发动机控制单元明明知道此时处在空载状态,发动机本身运转也正常,为什么还要增大扭矩呢?一个合理的推理是,发动机控制单元预测到当离合器放开时,发动机将要面对一个较大的负载增量。而这样预测的依据只能来自车辆稳定控制系统。
车辆行驶中,观察防抱死制动系统控制单元的数据。从1组数据看出,前后车轮的轮速是不一样的(图5),这样一来问题便清楚了。发动机控制单元根据前轮轮速降低的趋势判断,前轮遇到了额外的运转阻力,于是主动增大了发动机的扭矩输出。
检查发现前后轮胎的规格是不同的 (图6),这使得轮胎整体的直径与原始设计不同了。而直径的变化使得轮速与车速的换算出现了误差,这便是防抱死制动系统控制单元得到不同轮速数据的原因。
故障排除:更换轮胎,试车确认故障排除。