(4)当故障稳定后,燃油高压系统压力的实际值和标准值再次恢复接近,并且两者均小于正常值。
4.燃油量控制阀检查
检查燃油量控制阀的供电电压为5V,显示正常(图7);检查燃油控制阀的波形,检查结果为异常(图8)。
通过对比正常车辆高压油泵量控阀的PWM波形,可发现DME虽然能对燃油量控制阀进行控制,但出现了时间长短不一的控制过程。出现故障时,控制周期较短,并且在切断控制时形成了一个较高的反向感应电压。正常车辆的燃油量控制阀控制周期相对较长,未出现明显的中断现象。与N63、N74、N20和BX8发动机一样,N13发动机使用的也是大家所熟知的Bosch单活塞高压泵,DME通过对比压力标准值和油轨压力传感器测量的实际值,以脉冲宽度调制方式(PWM信号)控制燃油量控制阀。燃油量控制阀通过打开或关闭燃油供给管路泵元件的方式调节压力。燃油量控制阀打开时,大部分通过活塞吸入的燃油被回压入燃油供给管路。
从故障车辆上燃油量控制阀的控制波形可以看出,DME减少了燃油量控制阀的打开时间,以增加燃油压力,可能是系统识别到燃油压力过低,所以电脑控制系统会报燃油压力低的故障。对燃油量控制阀认真检查,发现控制阀工作正常,但反馈出来的信号存在问题。
5.拆解燃油高压泵
拆下高压泵检查,未发现滚轮挺杆遗漏安装的现象(图9)。
6.检查高压燃油泵的安装
在ISTA中找到高压燃油泵的标准安装位置(图10),同时ISTA上有明确的维修警示:“在驱动法兰和驱动单元上,分别有一个箭头,定位时,它们必须相互对准!进气凸轮轴上的凸轮轮廓定位件必须在上部闭合!”
而在该障车上,进气凸轮轴的凸轮廓定位件没有闭合(图11)。
按照ISTA维修说明,重新调整高压油泵驱动单元和进气凸轮轴之间的正时位置,故障被彻底排除。
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