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检修大众捷达柴油车加速无力故障
来源:本站整理  作者:佚名  2012-10-05 10:40:47

一辆行驶里程约133000KM,装备了AQM发动机的大众捷达GDF先锋柴油车。车主反映:该车在行驶中发生加速无力故障,长时间行驶还有水温偏高现象。

接车后:连接解码器,读取故障码。 显示的故障信息为:喷油正时阀N108始点信号调整控制差异。此故障码的出现说明发动机供油正时的调整没有达到预期效果,这符合故障车的特征,因为供油时刻的偏差会导致发动机动力下降和水温偏高。正常水温条件下,让发动机怠速运转,读取004组数据流,显示喷油始点实际值4°ATDC, 略高于标准值。 AQM发动机怠速运转时, 喷油始点正常范围为0°~3°ATDC。

 

故障分析 AQM发动机采用SDI电控转子泵直喷系统,属于位置控制式电控柴油机。 SDI电控转子泵的结构原理如图1所示 。 燃油进入转子泵后 ,先由叶片泵加压, 然后送入泵腔, 之后再由单柱塞泵加压, 实现为各缸喷油器供油。 供油时刻的控制是由喷油正时阀N108完成的 , 控制方式为闭环控制。 反馈信号来自于针阀升程传感器G80。 供油正时的调整失灵, 常见原因通常有以下3个方面: ①喷油正时阀N108及相关电路故障; ②针阀升程传感器G80及相关电路故障; ③供油不畅。

 

喷油正时阀N108的2个端子中, 端子10为12 V电源,端子9为控制端, 接受ECU的占空比控制信号。端子9高电位时, 喷油正时阀N108线圈无电流流过,电磁阀阀芯在弹簧作用下复位,关闭正时活塞弹簧室供油通道,弹簧室油液经节流孔被吸入叶片泵进油腔,弹簧室油压下降;端子9低电位时 ,喷油正时阀N108线圈有电流流过, 电磁阀阀芯在电磁力作用下克服弹簧力上移,打通正时活塞弹簧室供油通道,弹簧室油压上升。当控制信号占空比一定时,弹簧室油压保持一定值不变。

 

正时活塞右侧受到叶片泵输出油压作用,左侧为喷油正时阀N108调节油压 (即弹簧室油压) 和弹簧力共同作用。当弹簧室油压降低时,正时活塞将压缩弹簧左移, 直到弹簧力增长至正时活塞左右受力相等时为止;当弹簧室油压升高时,正时活塞左侧作用力

(弹簧力与喷油正时阀N108调节油压之和) 会大于右侧叶片泵输出油压 , 正时活塞将右移, 直到弹簧力降至正时活塞左右受力相等时为止。 通过以上分析, 可以看出喷油正时阀N108和针阀升程传感器G80是首先要进行检查的。

 

故障检查 断开喷油泵插接器, 检测端子9和端子10电阻值, 测得喷油正时阀N108电阻值为15.2 Ω,在正常范围之内(正常值14~17 Ω)。 断开针阀升程传感器G80的插接器, 测得G80电阻值为87.8 Ω (正常值80~120 Ω), 也在正常范围内。 分别检测喷油正时阀N108和针阀升程传感器G80至发动机ECU电路,未发现异常。在发动机怠速运转条件下,检测喷油正时阀N108控制端子9波形 (图2), 测得波形为矩形方波(即占空比信号),波形标准;使发动机加速,观测波形变化情况,信号占空比能够随转速同步变化,这说明ECU控制指令正常。

 

在加速情况下, 重新读取004组数据, 结果发现喷油始点实际值被定格在5° ATDC 并保持不变(不随发动机转速变化而变化)。 通过以上检查, 可以确认喷油泵正时活塞并未带动滚轮架转动, 实现供油时刻的调节。 我们决定拆下喷油泵进行检查。

 

故障排除 图3为油泵实物图。 将油泵分解后,发现正时活塞卡在了最大延迟位置。拆下正时活塞,发现活塞表面明显损伤,与活塞相配的泵体圆柱孔磨损严重。更换新的喷油泵,试车,故障排除。

 

故障总结 由于高速时不能对喷油提前角进行有效调节,从而导致高速时喷油过迟(正常情况下, 发动机高速时喷油始点最大值可达10°ATDC),使发动机加速无力、 温度偏高。 通过数据流读取来检查喷油提前角调节情况, 为顺利排除此故障提供了很大的帮助。

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