了解上述2个继电器各端子的作用,故障诊断的思路就变得十分清晰了。2个继电器中共用的同一条控制电路出现故障,发动机控制单元中均会出现相类似的故障码和不能起动的故障现象,在2个继电器中,有哪些端子是同一条电路控制的呢?分析电路图中的端子发现,第一处为50起动继电器的5号端子与起动继电器2中的3号端子相连接;另一处为50起动继电器的1号端子与起动继电器2中的1号端子由SC23熔丝为其提供15正电(由点火开关控制的正电)。
首先验证第一处故障点,拨下仪表板下方中央电器控制单元熔丝支架上的2个继电器,用万用表测量50起动继电器的5号座孔与起动继电器2中的3号座孔导通情况,测量结果显示导通。随后,验证另一处故障,打开点火开关,测量中央电器控制单元熔丝支架上50起动继电器的1号座孔与起动继电器2中的1号座孔没有电压。
故障终于浮出了水面,根据之前对电路图的分析可知,SC23熔丝为50起动继电器的1号座孔和起动继电器2中的1号座孔提供12V正电(由点火开关控制的15正电)。于是,笔者首先检查SC23熔丝,没有熔断;用万用表电压挡测量SC23熔丝两端,均有12V电压;测量仪表台板下方中央电器控制单元上的2个继电器的1号座孔没有12V电压;测量SC23熔丝上座孔与50起动继电器的1号座孔及起动继电器2中的1号座孔线路,为导通状态。根据以上测量,笔者仔细揣摩后豁然开朗,顺藤摸瓜,用工作灯目测熔丝架上SC23熔丝上端金属弹片座孔明显比下端金属弹片座孔间隙大很多(图6),导致熔丝片下端的电流经上端时与座孔不能接触而中断,就此SC23熔丝无法给50起动继电器和起动继电器2上的1号端子供电。
故障排除:用工具重新压紧SC23熔丝插孔,车辆起动正常,1个月后回访用户,确认故障彻底排除。
回顾总结:在维修工作中,维修人员习惯用万用表电压挡测量熔丝两端电压正常,就此判断熔丝后方供电电路正常,通过上述案例总结这种检查方法具有片面性。假如熔丝上下2个座孔中有一个孔隙过大,可能偶发性出现熔丝与座孔接触不良现象,从而引发各种偶发性故障,使维修人员进入维修诊断工作误区。对于偶发性故障,一定要掌握控制结构及原理,不能凭借以往的维修经验草率做出判断。无故障诊断思路时,可以通过查看电路图分析原理,锁定故障范围,确定维修检查方案,根据由简入繁的方法逐步进行排查,找出故障点。
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