来源:本站整理 作者:佚名 2021-03-05 08:29:53
2.燃油管路检查
拆卸燃油管测量燃油压力,首先检查油管是否有堵塞或者装错,其次检查燃油压力,着车时怠速燃油压力为3.5bar左右,属于正常油压范围。检查
高压共轨管道油压,怠速时为24bar左右变化,随着发动机转速升高油压也在变化,
高压共轨油压能达到24bar~100bar之间变化,高压油泵工作正常。检查油压调节器、电动燃油泵、燃油管路。清洗油压调节器滤网,并检查连接的真空管路,炭罐电磁阀的开启与关闭,油泵的电路及管路之间没发现问题。
3.喷油器检查
拆卸缸内直喷喷油器,检查喷油器的喷油量及雾化效果。用喷油器测试仪测量,喷油量基本相等,没有异常。测量喷油器电阻,结果无异常。可确定发动机加速不良与燃油系统无关。
4.空气供给系统检查
检查空气供给系统是否漏气,空气供给量是否正常。检查是否有进气管路破损或者接头脱落,进气歧管的接口垫片安装不对或者节气门接口漏气,真空鼓是否漏气。对进气管真空度检查,怠速时为66.7kPa,真空度正常。对进气系统进行烟雾测试,无漏气。检查空气流量计是否脏污,堵塞。使用诊断电脑进行读取空气流量数据,怠速时为3.2g/s,进气温度为29℃,当前发动机舱温度是32℃。起步2000r/min时空气流量为7.8g/s,空气流量计数据正常。测量电子节气门体,怠速时第一组信号数据为0.64V,第二组信号数据为0.64V。当节气门全开时第一组信号数据为4.64V,第二组信号数据为4.64V。信号正常,节气门打开与关闭行程转动流畅。
5.气缸压力检查
在
蓄电池电量充足的情况下,拆下4个缸的点火线圈,拆下火花塞,在一缸火花塞内孔接上压力表,起动发动机并记录压力表的最大数值。按以上的方法检查每一个气缸压力,如果有一个或者多个压力过低,或者气缸之间的压差超出规定范围,则向活塞内滴几滴发动机润滑油并重新检查压力。如果压力升高,则活塞环,活塞,气缸壁可能磨损,需要维修。如果压力仍很低,说明气门可能卡住或者密封接触面不严需要维修。气缸压力检查结果为980kPa左右,气缸压力正常。
6.点火线圈、火花塞检查
使用电脑对点火线圈进行动作测试。关闭某一缸的点火线圈,观察发动机的抖动情况,如果发动机的抖动情况更加的剧烈,则说明该缸的火花塞工作正常;若关闭某一缸的点火线圈后发动机的抖动情况未发生变化,则说明该缸的火花塞已发生故障。对发动机进行的断缸测试结果检查无异常。如发现是某一缸的火花塞有故障,应对该火花塞进行检查。由于车辆是行驶时才会出现失火故障,于是拆卸火花塞进行间隙检查,正常火花塞间隙为0.6mm,测量结果正常。若间隙不在范围内,则须对此火花塞进行更换处理。
由于诊断电脑中无发动机点火数据,使用二极管试灯对点火线圈插头中的电源线进行测量,搭铁,触发信号线,反馈信号线。电源与搭铁正常,由于信号线需要起动车辆测量(信号线测量必须使用二极管试灯进行测量,使用功率试灯进行测量有可能烧毁电脑板),在电脑发出触发信号时二极管灯会闪烁,800r/min时一个缸每分钟闪烁200次。按以上的方法检查每一个气缸点火线圈。检查发现,在发动机转速为2000r/min左右时,三缸点火线圈无触发信号。
导致三缸无触发信号的可能性有:
③发动机线束;
④发动机电脑。
凸轮轴位置传感器即可为
ECU提供转速信号,也可以提供发动机的一缸上止点信号,还可以与
曲轴位置传感器组成发动机的判别气缸信号。接上示波器,读取
曲轴位置传感器、
凸轮轴位置传感器的波型,结合点火信号发现,2000r/min左右时,曲轴位置信号与凸轮轴位置信号正常,而发动机电脑不对外输出三缸点火信号,导致发动机缺缸。由于发动机电脑内部元件不好测量与判断,拆下发动机电脑,打开进行内部检查,无烧毁迹象。于是笔者领取一个新件进行更换测试,装车进行匹配;起动车辆进行试车,车辆加速顺畅,未出现缺缸,也没有异常抖动;更换发动机电脑后,故障排除。
故障总结分析:由于该车辆在起步与加速时才会产生故障,经过对燃油系统检查,喷油器检查,发动机积碳清洗,空气供给系统检查,气缸压力检查,点火系统和跳火实验的检查。最后在跳火实验中发现故障问题,经过对
曲轴位置传感器和
凸轮轴位置传感器的排查,最终确定故障为电脑控制模块损坏。更换发动机电脑模块,故障得以排除。
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