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4135D型柴油发电机出现起动机不能带动柴油机启动
来源:本站整理  作者:佚名  2013-01-23 05:52:58

一台4135D型柴油发电机组在使用过程中,突然出现起动机不能带动柴油机启动的故障现象。起动时,起动机可以带动柴油机缓慢转动半圈左右即停止,之后就听到起动机转子打滑的旋转声响。

    2.原因分析

    根据上述故障现象,起动机不能带动柴油机旋转,可能的原因有

    (1)柴油机部分:一是环境温度较低,机油粘度较大,旋转阻力大使起动机转子打滑;二是运转及传递系统的机件损坏造成运转过程中的卡滞,致使柴油机不能够旋转。

    (2)起动系统部分:一是蓄电池电量不足;二是线路有接触不良;三是起动机本身电刷、换向器接触不良;四是单向离合器打滑。

 

    3.故障诊断

    为查找故障的真正原因,由上述几个方面人手进行故障的诊断与排除。

    (1)检查柴油机的旋转情况,看柴油机旋转是否正常,其方法是:用旋转曲轴的专用工具,顺时针方向转动曲轴。检查结果曲轴旋转正常,没有卡滞和异常声响。

    (2)用高率放电计,检查蓄电池的蓄电情况。其方法是:将高率放电计的触针,分别接触两个蓄电池。检测时,一极紧压在蓄电池的”+”极,另一极紧压在蓄电池的“一”极,保持5s。检查结果为:蓄电池的电压一个为13.5V,一个为13V,说明蓄电池正常。

    (3)查起动导线的粗细及连接电阻,因起动导线使用的是由细丝组成的16mm2软铜线,以前使用均正常,所以,导线的粗细不是问题;进一步检查连接电阻,其方法是:

    ①用刮刀清除蓄电池接柱上的氧化皮,使接柱与起动导线连接牢固。

    ②用万用表查搭铁开关(或起动机接线柱)的接触电阻,测得电阻等于零,并且用手摸搭铁接柱(或起动机接柱)不烫手,说明起动导线连接良好。

    从以上检查情况可以看出,蓄电池接柱、搭铁开关及起动机接柱连接良好,故障不在此处,而剩下的就只有起动机。因此,需对起动机作进一步检查诊断。

    (4)就机卸下起动机总成,检查起动机的电刷与换向器的接触情况,其方法是:

    ①拆下起动机的”+”、“一”电刷,用毛刷清除其上的炭粉,查看电刷的接触面。

    ②卸出起动机转子,用毛刷清除其身上的炭粉,查看换向器的接触面有无烧蚀,用万用表检查转子绕组及定子绕组的通、断及绝缘情况。从以上检查情况可以看出,电刷接触面光滑明亮,接触面积在90%左右,换向器表面光滑,没有烧蚀的斑痕,转子绕组及定子绕组的电阻正常,其绝缘电阻约为2MΩ,据此说明电刷与绕组没有问题。

    (5)检查单向离合器传力情况,4135柴油机使用的是ST614型起动机,一其单向离合是摩擦片式离合器,在没有单向离合器的转矩试验台作全制动测定时,可用如下方法:

    ①简易扭力法。将单向离合器齿轮夹在台虎钳上,花键套筒内插入一根花键轴(可用废旧转子轴改制),轴端为三角螺母。将扭力扳手与花键轴用导管相接,并按传递转矩方向扳转,正常的摩擦片式(或弹簧式)离合器应能承受120N·m时不打滑,180N·m时应打滑。本机所检测的摩擦片式离合器所承受的力矩为30N·m时就打滑。

    ②手转观察法。在无上述工具的情况下,可用下述方法判断。摩擦片式单向离合器,固定外接合鼓,按扭力方向用力旋转花键套筒,内接合鼓边缘与花键套筒的外螺线凸起应有(2士0.5)mm的间隙;当被动片磨损时,间隙小些,应为1.5-2.0mm;当接合鼓使用时间不长时,间隙可略大一些,应为2.0-2.5mm。所检测的摩擦片式离合器内接

合鼓边缘与花键套筒的外螺线凸起的间隙为1.8mm,有一定量的磨损。因此,从以上的种检测的结果来看,造成起动机打滑的根本原因是摩擦片磨损所致。

 

    故障排除:对摩擦片式单向离合器进行分解、清洗、烘干后翻面再用(装配时注意不要将压环和特殊螺母的凸缘方向装反),并进行转矩测试,得出单向离合器转矩为130N·m时打滑,符合技术要求。装复后,起动运行,机组恢复正常,故障消失。

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