6 原因分析及后续措施
此线束出现了一例线束实物与设计不符的情况,再结合之前进行烧蚀线束检查时所发现的,发热源应该来自于继电器内部,我们认为此处的线束烧蚀并非由于通常意义上的持续大电流导致的,而是启动机的继电器因为引脚处温度堆积,进而引发整个继电器和附近线束烧蚀的推断是符合实际情况的。因为线束改线或者生产的错误,这样的品质问题,导致启动机的继电器在不上电的情况下,也存在持续电流。在任何情况下,如果ECU的相应引脚出现了低电平,则会导致此处继电器吸合,而由于启动机本身的额定电流较大,因此回路所选用的线径和熔断丝都较大,在有小电流持续流通时,只要不发生短路,电流不超过额定熔断电流,即使继电器发生频繁吸合,也不会引发熔断丝熔断。
因此,此烧蚀故障在以下条件均满足的情况下才会发生:首先线束接线出现错误,导致此回路存在常电;其次ECU控制启动机继电器的引脚出现频繁的高低电平切换。
ECU在碰撞发生后的内部控制逻辑还需进一步研究,线束方面后续已要求线束供应商对提供的样线进行200%的电测台检验,同时要求在整车厂的生产线陪伴人员不得对线束进行随意的修改,截止SOP后续的试验车辆未再出现此类问题。
7 总结
1)在遇到线束烧蚀故障时,通常要先对导线线径和熔断丝的选型进行检查,大多数的这类问题是由于熔断丝无法保护导线所导致的。
2)在遇到熔断丝选型正确且未熔断,但是发生线束烧蚀的情况,可以考虑回路中出现了一个较大的电阻,导致此处热量堆积进而引发烧蚀。
3)在进行熔断丝排布设计时,如果条件允许的情况下,尽量将相同电源类型的熔断丝排布在相近的位置,以避免本案例中出现的改线或者线束生产错误引发严重的后果。
4)线束开发工程师在线束的预批量生产阶段,应该对线束供应商的生产线和工装设备进行现场检查确认,以保证线束实物的品质。