一辆行驶里程约15.3万km、配置N20发动机的2016年宝马525L轿车。
故障现象:由于4缸缸压不够,大修好后,刚启动着车一切正常。当时怠速试车的时候由于燃油不够,就开到加油站去加燃油。加完燃油后,准备开回修理厂的路程中,急加速后仪表提示传动系统故障。熄火后重新启动,发现启动延迟;仪表依旧提示传动系统故障。
故障诊断:车辆到店后连接诊断仪,读取故障码。在驱动部分,发动机控制单元内读取到以下故障码(如图1所示):
·121001:增压压力传感器,电气:对正极短路
·119001:油轨压力传感器,电气:对正极短路
·1F1A91 : DME、5V传感器电源2监控:电压超过有效范围
121001故障码的触发条件:如果发动机运行中的增压压力传感器电压>4.75V或在发动机停止时>2.85V,便将识别出该故障。
·119001故障码的触发条件:如果存在对正极短路,则识别为故障。
1F1A91故障码的触发条件:如果DME的5V输出端2,电压超过5.2V则识别该故障。
通过对故障码的触发条件以及车辆的实际故障现象分析,初步判断是5V供电出了问题。接下来根据电路图(如图2所示)对增压压力传感器(2号针脚)以及油轨压力传感(3号针脚)的供电进行测量。居然有12V电压,这明显不正常。正常电压为5V。
导致5V电压超出上限的原因大概有以下几点:
·DME损坏
·5V供电对电源短路
·某个执行器内部短路
首先对发动机线速进行检修,并没有发现明显的破损以及短路的情况。接下来就是把5V供电输出端2所有的传感器拔掉后,在增压压力传感器的插头2号脚测量电压,发现还是12V。
难不成是DME损坏?正好车间有同款车型且没问题的DME,当我们把DME倒过来后发现故障依旧。此时维修陷入僵局。线路没问题,DME也没问题。问题还会出在哪里?
静下心来再对电路图进行分析,发现一个很重要的点,我们还有一个执行器没有考虑到,就是电气减压装置阀门,它是一个执行器里面集成一个线性霍耳传感器,这是5V输出端2提供的供电。会不会是电气减压装置阀门内部短路,导致5V供电电压升高到12V呢?为了验证,直接把电气减压装置阀门的插头拔掉,再去测增压压力传感器的供电,发现恢复正常为5V供电。这个插头先不插,其他的全部恢复好,再启动车辆试车,能正常启动。
现在故障点已经锁定在电气减压装置阀门上了,但是为什么好端端的会内部短路?经过检查发现,由于之前大修的时候拆过电气减压装置阀门上推杆上的固定卡销,卡销安装的位置不当(如图3所示),导致当时加完油之后急加速行驶,电气减压阀门需要调节旁通阀开启的角度的时候,调整不到规定的位置。一直在调节,工作电流超过上限,导致内部产生短路。
更换电气减压装置,使用诊断仪进行匹配后故障全部排除。
该故障是一个典型的人为故障,就因为一个卡销安装的位置不正确,导致后面的一系列问题。说明维修人员在安装的过程中,没有遵守技术标准,也不够细心,才导致出现这样的故障。希望各位技师朋友都能引以为戒。
为什么电气减压装置已经损坏到内部短路,DME会识别不到故障?这是我想和各位技师一起探讨的间题。