特别提示:很多柴油机虽然机型及结构一样,但由于生产时间或批次不一样,使用的某些零部件也可能不一样。因此,在柴油机维修时,维修人员一定要仔细选用相关的维修配件。否则,就可能出现下例所述的故障。
一台12V135柴油机(500kW发电机组)因严重烧机油而进行了中修,中修时更换了全部活塞环、活塞及缸套等部件。修复后初步试机时,柴油机运行基本正常。但全负荷运行不到10h,就出现了曲轴箱废气(下排气)很多、加油口往外喷机油的故障现象。
故障诊断:因该柴油机刚刚进行了中修处理,所以怀疑活塞环出现问题(如安装错误、断裂或早期磨损)。随后即拆卸气缸盖取出活塞进行检查,发现活塞环全部卡死在环槽内,且部分出现了断裂。除此之外,没有发现其他问题。
后经询问维修人员得知:在该柴油机维修过程中,发现将安装了活塞环的活塞往气缸套内安装时非常困难,按常规方法根本不能将活塞装人缸套。维修人员没有太在意这个问题,认为是活塞环可能弹性太强和活塞环卡箍不合适所致,所以就用敲击的方法硬性将活塞装人气缸套,并完成了中修。试车运行,初期基本正常后,即投人大负荷运行,就出现了上述的故障现象。
故障分析:经过认真比较和查阅技术资料,发现该机活塞环有多种形式,中修时使用的活塞环与该机原配的活塞环完全不一样,活塞环的尺寸与厚度都大一些。装配时维修人员没有在意这个问题,也没有测量活塞环的开口间隙和侧隙。不能正常地使带活塞环的活塞进人气缸套后,就使用强力方法硬性装配,将活塞敲人气缸套。殊不知,虽然硬性将带活塞环的活塞装人了气缸套,但由于活塞环的尺寸不对,带环的活塞进人气缸后,就使活塞环基本失去了活动性,有的在进入气缸前已经折断,也就导致了故障的产生。因此,本次故障完全是由于维修人员的不负责任造成的。
故障排除:根据该柴油机的标牌机号(系列号),购买了原配活塞环并正确安装后,该机运行恢复正常,下排气大的故障现象消失。
故障提示:很多柴油机虽然是同一型号的产品,但是由于批次或用途不一样,也可能使用不同的配件。因此,在购买配件时应该注意柴油机的机号,根据机号来确定配件的型号和规格,这样做一般不会有问题。否则,等出现了问题再去查找,既费时,又费力。再者,维修人员在维修柴油机时,一定要对相关部件进行仔细的目测检查和量具检查,特别是像活塞环等容易出现差错的部件,更应严格按照技术要求对相关间隙进行检测,在装配过程中,当发现出现通过正常装配不能安装到位的零部件时,一定要停止装配并立即着手查找原因,在没有找到原因之前,绝对不能硬性安装;否则,就可能造成异常损坏,不仅费时费力,而且也可能造成更为严重的事故。