故障现象:一台铁路08-32捣固车(F12L513风冷柴油机),怠速运行、低负荷运行、无负荷高速运行时,柴油机运转均正常;但进行重负荷运行时,柴油机就自动熄火而不能正常使用。
故障诊断:据了解,这台捣固车平日运行良好,动力强劲,机动灵活,但在施工过程中逐步出现动力不足现象,但排气没有黑烟,随着时间的推移,此故障越来越严重,最后发展为只要负荷一大,柴油机就会自动熄火。但熄火后可以立即起动,起动后怠速、空载高速和低负荷运转时基本正常,但大负荷时就会熄火。发展到最后,柴油机起动后运行不到30min就会熄火。
维修人员仔细检查后认为是油箱吸油管不来油所致,用手油泵泵油,发现输油泵有自动泄油现象(在低压油路中不能有泄漏迹象),认定故障在输油泵上,所以更换了一个输油泵。然后起动试机,但柴油机运转仅仅20min左右,仍然是负荷一大就熄火,故障根本没有排除。维修人员再一次仔细检查了每根燃油管路,还不时起动输油泵查看油量,接着又连续检查了其他柴油管路和相关部位的滤网,认真清洗装复起动试机,但运行不到10min,柴油机就自动熄火。
此时,维修人员再次进行油路全面检查,最后将目标锁定在燃油箱上,卸下了油箱上吸油管前的集滤网,发现该集滤网的进油小孔几乎被杂质和腐蚀物堵塞,造成油路进油不畅通,这是该机故障的根本原因。当柴油机小负荷或空负荷时,柴油机正常怠速转速一般在850-950r/min,这时它需要的油流量较小,能够满足柴油机动力的需求油量,所以无论怎样试车,柴油机均能正常工作。当加大油门重负荷工作时,柴油机的转速由原来850r/min突然升高至210Or/min左右,此时输油泵的转速也同时升高,吸油真空度加大,使得吸油管口处的集滤网吸附更多的杂质而堵塞,导致输油泵吸油量减少或根本吸不上油来,这就造成柴油机燃烧室内的空燃比失调,而此时柴油机又是重负荷工作状态,所以柴油机只能熄火。
故障排除:认真清洗油箱吸油管口处的集滤网及油箱后,起动试机,柴油机运转正常,动力性能强劲,重负荷自动熄火故障彻底排除。