气缸压力不足的检修是柴油机维修的要点之一。对于175F单缸风冷柴油机而言,气缸压缩力不足的检修方法如下所述。
1.气缸漏气导致气缸压缩力不足的原因与排除
气缸漏气时,用摇把转动曲轴,在气缸盖罩壳附近能听到气门漏气声音。如果是缸垫损坏造成的,在气缸垫与气缸盖之间会有燃气喷出,起动时较为严重;如果是活塞环漏气,则打开柴油机后盖,在曲轴箱内能听到活塞环漏气声音。具体分析如下所述。
(1)减压间隙过小:减压螺柱碰到摇臂打开气门,造成气缸漏气。
排除方法:在排气门关闭状态下,将减压手柄放在减压位置,使减压螺柱轻微碰到气门摇臂,再拧紧减压螺柱约一圈,锁紧螺母即可。
(2)气门间隙过小或无间隙:气门摇臂球头迫使气门处于打开状态,造成气缸漏气。
排除方法:调整气门间隙。在冷机的状态下,使进、排气门全部关闭,然后松开气门调整螺钉的螺母,用旋具转动气门调整螺钉,使气门间隙在0.15~0.25mm的范围内,然后锁紧调整螺钉紧固螺母。
(3)气门杆在导管内胶结使气门运动不灵活,关闭不严,造成气缸漏气。
排除方法:拆下气门,刷掉积炭,用柴油清洗气门和导管内部,装上即可。
(4)气门杆与导管间隙过小。当间隙小于0.013mm时,气门杆运动不灵活,气门与气门座关闭不严,造成气缸漏气。
排除方法:把活塞移至下止点,将机油放在气门杆与导管的上面,再用小锤子敲击气门摇臂使气门杆上下移动,直至气门运动灵活为止。若不能解决,更换气门或导管。
(5)气门与气门座密封不良使气门关闭不严,造成气缸漏气。
排除方法:更换气门与气门座。用气门铰刀刮削气门座,直至放入相应的气门无明显漏光,在气门座接触面粘上气门研磨砂,人工研磨。当接触面上呈现出不间断的灰色环带时,清洗干净。用手将气门往气门座方向压紧,把柴油分别倒满缸盖的进、排气孔,1~3min若气门与气门座之间无渗漏即可。
(6)活塞环开口间隙太大(如超过2.0mm)时,失去密封作用,压缩气体从活塞环开口漏入曲轴箱内。
排除方法:更换活塞环。安装活塞环时,将活塞环平放到气缸套内约20mm的深度位置,用塞尺测量,开口间隙应在0.15~0.3mm之间,环有记号或倒角一面向上,环上下缺口错开120°,缺口不能对正活塞销孔垂直位置。
(7)活塞环对口使压缩气体从活塞环上下口之间漏入曲轴箱内。
排除方法:将活塞环上下缺口错开120°,使活塞环的开口不在活塞销孔垂直位置,装回即可。
(8)活塞环折断失去密封作用,使压缩气体从活塞环折断处漏入曲轴箱内。
排除方法:更换活塞环。
(9)活塞环槽积炭使活塞环在环槽内胶结没有弹性,失去密封作用,造成压缩气体漏入曲轴箱内。
排除方法:拆下活塞环,清除活塞环槽内的积炭,直至把活塞环插入到环槽里能够移动而不摆动为宜,装上即可。
另外,要查找环槽积炭原因:检查喷油器雾化情况,雾化不良应调整喷油器压力或更换喷嘴;检查油底壳机油量是否过多;检查气缸套、活塞、活塞环是否磨损。
(10)气缸套磨损:气缸套的磨损量增大后,会使活塞环开口间隙相应增大而失去密封作用,造成压缩气体漏入曲轴箱内。
排除方法:更换气缸套。气缸套装入曲轴箱时,气缸套下端的两片短散热片应靠向飞轮一侧。
(11)气缸套有拉痕而失去密封作用,会使压缩气体从拉痕处漏入曲轴箱内。
排除方法:更换气缸套。
(12)气缸垫烧蚀失去密封作用,造成缸盖和缸垫处漏气冒烟。
排除方法:更换气缸垫。用扭力扳手拧紧缸盖螺母,拧紧力矩为34 ~54N·m,并要对角分几次拧紧。
检查气缸套散热片,若有堵塞,应清理堵塞物;导风罩、叶片有损坏时应更换;供油角滞后,应减少油泵调整垫片。
(13)气缸盖的气门座孔损坏失去密封作用,使压缩气体从气门座孔之间漏出。
排除方法:更换气缸盖,研磨气门。
(14)喷嘴压紧螺钉松动、气门弹簧变软或折断、喷嘴铜垫损坏、活塞环槽磨损、气缸盖变形等都会使压缩气体外泄。
排除方法:如喷嘴压紧螺钉松动,应拧紧,其他更换新件。