起初怀疑是加工的孔出现了偏心,但如果是偏心,故障现象应该是冷车尚能工作、而热车时卡死。带着这样的疑问继续拆解阀体检查,经过反复拆装对比终于发现,在不与其他阀板组装到一起的时候,加工过的主调压阀孔与滑阀之间的配合间隙正常,滑阀能够自如运动,一但将各阀板组装在一起并拧紧阀体的安装螺栓后,主调压阀就会卡在阀孔中。如果再松开螺栓,滑阀又能恢复运动。可见问题并不是加工过程中出现了偏心所致,而是因为阀体变形所导致的。
可是,此前按照这一方法维修福特4F27E型自动变速器的控制阀体时,并没有出现过这样的问题,本次维修操作也都是按照一样的标准执行,为何会出现这一问题?经过反复检查和对比,最后终于发现了问题,其根源在于FN4A-EL型变速器阀体的材质与4F27E型变速器阀体的不同。虽然变速器结构相同,但仔细观察就会发现,4F27E型变速器所用的阀体铝材与FN4A-EL型所用的并不一样,后者阀体所用的铝材密度比较高,颜色比较暗,而4F27E型变速器的阀体看起来很粗糙,颜色很光亮。加工时铰刀所铰出的碎屑也不一样,一个成片状,而另一个成丝状。
此前修复福特4F27E型变速器时,一直是使用通用夹具装夹阀板,然后进行铰孔修复,并没有出现过问题。而马自达FN4A-EL型变速器的阀体质地较软,在使用通用夹具固定的时候,由于只有2个受力点(图5),阀板因受力不均匀而出现变形,而主调压阀孔又处于阀板中间位置,变形最大,最终铰出的孔出现了失圆变形,造成阀体组装后滑阀被卡死的问题。
故障排除:重新制作固定阀体的夹具,利用阀体上原有的螺栓安装孔分散压力,最大限度上减少阀体变形,再次加工一个控制阀体装复试车,故障排除。
回顾总结:必须要说明的是,按照正确的变速器大修流程,在完成控制阀体的修复后,应该使用阀体检测设备对修复效果进行判定。但现实中,由于阀体检测设备价格昂贵,加之使用效率并不高,大部分维修企业都不会购置,因此只能使用装车试验这种“笨办法”。所谓“工欲善其事、必先利其器”,有条件的维修企业、特别是自动变速器专修企业,还是应该购置完善的工具设备,从而提高自动变速器维修的一次修复率,减少不必要的返工,提高客户满意度。
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