一辆行驶里程约120000KM的 CA1046L 客货两用车挂挡困难。车主反映该车换挡吃力,出一趟车回来,手腕和手臂相当疲劳。经试车,正如车主描述的一样,挂挡时,就感觉排挡杆被反顶着,强推才能挂上挡。
故障分析:据察看这辆车使用多年,挂挡机构应该很灵活。和司机沟通,该现象是在 3 个月前换了新变速器总成后出现的。前修理厂给司机的解释是,新总成装配有点紧,磨合磨合就好了,但该车使用 3 个月,挂挡困难的现象没有改变,并且换挡操作时还分散了驾驶员注意力。分析认为,挂挡费力的故障出在变速器上。
该车挂挡机构使用的是钢索传动,这比拉杆传动机构要紧凑。检查判断排挡杆处于正中位置,选挡清晰。拆除变速器挂挡轴臂的连接销,钢索伸缩自如,无卡滞现象;用手直接推挂挡轴臂,挂挡轻巧,也无卡滞现象。挂挡机构与变速器各自独立的状态下,操作正常,只在两者连接以后出现挂挡困难现象。在更换变速器总成前,挂挡轻便,由此判断故障点就在两者连接处。仔细观察,发现杠杆机构有问题,如图 1a 所示,B 点与排挡杆钢索链接,F 是排挡杆通过钢索施加在传动杠杆上的拉力(或推力),传动杠杆 AB 绕轴 O1点绕转,经由连杆 AC 传递到拨挡轴杆 CO2上,CO2以 O2(拨挡轴心) 为原点绕转,实现挂挡。杠杆 AB 与 CO2近乎平行,连杆 AC 与挂挡轴臂 CO2的夹角∠ACO2过小,接近 45°,挂挡力 F′作用在 C 点使之绕 O2点绕转时,延AC 方向产生拉伸,绕转受阻,造成挂挡费力。分析认为新旧变速器的拨挡轴臂的尺寸不同,新的比旧的长。
故障排除:根据上述分析,要增大分力 F1′,就要增大∠ACO2,使之趋近于 90°。O1和 O2原点固定不可变,可改变杠杆着力点(即链接销孔)A 或 C 的位置。根据该车实际情况,挂挡轴臂 CO2呈“Z”字形,与挂挡轴焊接,不拆变速器盖,就车在挂挡轴臂 上 钻 孔 , 可 调 整 的 尺 寸 只 有15mm,调整尺度不够,则要同时调整杠杆 AB。调整后,AO1和 CO2尺寸分别缩短 15mm,如图 1b 所示。调整后,选挡清晰,加减挡轻便。应注意的是,AO1尺寸随车况按一定比例调整,不可缩短太大,过大会造成挂挡不到位,或者跳挡。