一辆行驶里程约115000km,搭载了直列6缸、单缸4气门的上海日野P11C-UJ型发动机,采用博世电控高压共轨燃油喷射系统的北方奔驰自卸。驾驶员称:该车突然出现发动机工作异响、冒白烟的故障。
故障出现后,驾驶人立即停车熄火,然后通知维修人员赶赴现场。经检查发现第3缸的排气门调整螺钉断裂(图1),气门锁片脱落,气门弹簧歪斜。将故障车辆拖回修理厂进行仔细拆检,发现第3缸的4个气门全部断裂,并且断裂的气门扎入气缸盖及活塞内,气缸盖组件、活塞、连杆、喷油器、气缸套、摇竹、气门及摇青轴挡圈等部件已报废。对其他5个气缸的气门间除进行检查,均在0.75 mm-0.95 mm,远远大于标准值(标准进气门间隙为0.45 mm,标准排气门间隙为0.60 mm)。该车所在车队共有24辆自卸车,均搭载上海日野P11C-UJ型发动机。考虑到故障可能是由气门间隙过大导致的,为了避免安全隐患,决定对其他23辆自卸车的气门间隙进行检查。经逐个检查发现气门间陈大部分是在0.75 mm-0.95 mm,而且其中有2台发动机的排气门调整螺钉早已断裂,只是由于其他部件均正常,并没有表现出明显的故障现象,另外,这2辆自卸车的行驶里程均不足5万km。原厂规定每行驶6万km需调整气门间隙,而实际行驶里程不足5万km气门间隙就已远远超出标准值.由此推断造成气门折断的根本原因为气门间隙过大,间接原因为原厂规定的调整气门间隙的间隔行驶里程过长。
更换所有损坏的部件,将气门间陈调整到标准值.并且将原厂规定的调整气门间隙的间隔行驶里程缩短为3万km。
随着气门间隙不断增大,气门挺柱和气门推杆将不再按照凸轮线性轮廓运动,容易出现跳跃飞脱,从而使气门推杆与气门调整螺钉发生碰撞,同时摇臂对气门的冲击负荷增大。由于排气门传动系统冲击负荷过大,导致传动系统的最薄弱部位—气门调整螺钉断裂。排气门调整螺钉断裂后,气门发生回转,离开气门尾部,压迫气门弹簧座,导致气门锁片脱落。失去控制的气门滑入气缸,与上行的活塞相撞.将排气门折断。折断的排气门随后插入相继开启的进气门边沿.再与上行的活塞相挽,将进气门折断,最终使气缸盖组件、活塞、连杆、喷油器、气缸套、摇骨、气门及摇臂轴挡圈等部件报废。