来源:汽车与驾驶维修 作者:佚名 2020-11-30 09:53:48
2原因分析
通过故障件拆解分析及功能测试,判断离合器烧蚀为打滑烧蚀。在40℃、1 000 W光照的环境舱中进行怠速开空调试验,全程监测系统压力变化。模拟25 min左右,发现系统高压达到保护点,并在3.10 MPa左右频繁跳动,同时听到压缩机打滑的声音。打开发动机舱盖检查,发现压缩机频繁吸合,频率接近1次//s,压缩机离合器吸盘接近打滑状态,闻到较浓烈的橡胶烧焦味。
通过上述环境模拟问题复现试验,可以发现2个问题。
(1)系统压力异常。在40℃、1 000 W光照的环境条件下,怠速空调系统高压一般不会超过2.50 MPa。本试验中,系统高压达到保护值,不正常。
(2)压力开关高压保护异常。正常的高压保护是有缓冲区间的,一般为0.59 MPa,缓冲区间设定的意义在于避免压缩机频繁吸合断开。本试验中压力表显示,在高压保护点附近,缓冲区间仅为0.10 MPa,导致压缩机以近乎打滑的状态频繁吸合断开,离合器吸盘温度过高,发出焦糊味,如继续进行试验,将导致其烧蚀。
系统出现高压,其原因排查如下。
(1)一轮路试车未装配导风板和前端框架上盖板,影响前端散热,导致空调压力偏高。
(2)发动机管理系统EMS未体现空调中压启动风扇高速转的策略,使散热器风扇一直处于低速状态,影响前端散热,导致空调压力偏高。
压力开关频繁通断原因排查:
(1)随机抽取10只压力开关,在2.40~3.50 MPa下往复测试5 min(表1)。
(2)测量高压缓冲区间:0.50~0.65 MPa。
(3)在2.40~3.50 MPa下往复5 min。
(4)再次测量高压缓冲区间:0.40~0.45 MPa,与承压前相比,缓冲区间最多衰减0.20 MPa。
(5)对标KD件,高压缓冲区间最多衰减0.10 MPa。
经分析,在持续高压下,内部高压膜片变形,高压缓冲区间衰减,最高可达0.20 MPa,缓冲区间设定范围为0.39~0.79 MPa,衰减后为0.19~0.59 MPa,缓冲区间过窄,导致其频繁通断。高压膜片在高压作用下,有发生变形的特征,变形量大小与膜片材料及加工精度决定。目前国产的膜片材料加工精度较进口的KD件差(国内公差为0.05,进口KD件为0.02)。
3解决措施
(1)装配导风板和前端框架上盖板,提升前端进风量,改善散热效果。
(2) EMS程序更新,体现空调中压启动风扇高速转的策略。
(3)高压缓冲区间由0.57~0.61 MPa,变为0.60~0.75 MPa。
①对应膜片成型高度控制范围由(0.85±0.05) mm变为(0.87±0.03) mm.
②膜片来件进行尺寸筛选,并分为2挡:0.84~0.8了mm;0.87~0.90 mm.
③每批次来件之前,进行膜片选配试验(如2个薄片+1个厚片),测试动作值是否满足要求。
④生产过程中,在压力开关壳体铆接前,进行压力测试,若不合格,重新选配膜片。
⑤生产后,进行压力开关动作值100%检验,高压缓冲区间不满足0.60~0.75 MPa的样件报废处理。
4措施验证
以上措施体现后,在后续多轮路试及环境舱验证,均未出现类似失效,措施有效。
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