一辆行驶里程约1.9万km,配置1.8TSI(CEA)发动机、7速DSG变速器(0AM)的大众迈腾B7L轿车。
故障现象:车辆在D挡行驶时无法自动换挡,变速器只能以2挡应急行驶。故障现象偶尔出现。出现故障后,如果后关闭发动机重新启动,则故障现象可以消失。读取故障码如图1所示。
故障诊断:自诊断故障码为P173A,挡位调节器的行程传感器1不可信信号。将故障点指向1-3挡换挡拨叉的位置传感器,该传感器的布置方式如图2、图3所示。
1-3挡换挡拨叉位置传感器与机电控制单元(滑阀箱)制成一体。机电控制单元通过活塞推动换挡拨叉移动,拨叉带动同步器齿VXI进行挡位选择。传感器G488负责将换挡拨叉的实际位置信息传递给变速器控制单元,变速器控制单元依据此信号对换挡拨叉进行闭环控制。
分析发生故障时变速器的状态参数,数据流的截图如图4所示。
发生故障时,系统供油压力为4850kPa,在正常值范围内。而换挡执行器1-3的实际位置值:4.5mm、这个数值是有问题的。正常情况下,当G488数值为8~9mm时换挡拨叉处于1挡位置;数值为-0.2mm左右时换挡拨叉处于空挡位置;数值为-9~-8mm时换挡拨叉处于3挡位置。
G488显示4.5mm说明:1-3挡换挡拨叉处于1挡和空挡之间的某一位置。当出现此不可信位置信号后,为保护变速器机械部分,变速器控制单元关闭变速器传输部分1,K1离合器断开,1、3、5、7等奇数挡无法接合。变速器在D挡行驶时无法正常换挡。
分析可能导致换挡拨叉位置错误的原因有:
(1)变速器机械部分故障,换挡拨叉移动受阻;
(2)选挡活塞故障,无法正确移动拨叉;
(3)换挡拨叉位置传感器故障,传递错误信息。
拆下滑阀箱总成,用手推动1-3挡换挡拨叉,未发现有卡滞现象。检查滑阀箱中1-3挡换挡拨叉控制活塞:O形圈、油封、导向套以及活塞杆等部位均未发现异常,如图5所示。
目测检查机电控制单元上的1-3挡拨叉位置传感器G488,未发现异常。因其与机电控制单元制成一体,传感器与控制单元之间无线束连接,发生电路故障的可能性较低。
检查1-3挡换挡拨叉,发现传感器磁铁支架有轻微变形,如图6所示。
该变速器曾因壳体撞裂,进行过维修。磁铁支架变形可导致磁铁与传感器G488的相对位置发生变化。如同ABS传感器与靶轮间隙超差后会导致轮速信号异常一样,磁铁位置超差同样可能导致1-3挡换挡拨叉位置信号失常。
参照正常车辆,调整1-3挡换挡拨叉磁铁支架后,试车故障未出现。但在交车一周后再次出现故障。用户反映,频繁出现早晨启动车辆后,组合仪表中的挡位指示闪烁,车辆无法行驶。关闭钥匙门再次启动车辆,又恢复正常。
自诊断检查,有偶发的故障码,如图7所示。
本次故障码与第一次进厂维修时的故障码不同,内容都是挡位无法挂接。
检查发生故障时的变速器数据截图,如图8所示。
从数据中可以看出,在发生故障时系统压力是2800kPa,低于正常值。换挡杆位于R挡位置,1-3换挡执行器实际位置是-9.0mm,同步器齿毅挂接在3挡,而5-7挡换挡执行器实际位置是-8.0mm,同步器齿毅挂接在7挡。变速器传输部分1有3挡及7挡齿轮同时挂接,机电控制单元由于压力低而无法控制各换挡拨叉移动到正确位置,此时控制单元切断离合器防止发生机械损伤,所以车辆无法行驶。
检查滑阀箱中的油液发现,与1L的标准油量相比较,油液缺少近1/4、如图9所示。
该变速器的机电控制单元(0AM325 025 H)有泄压功能。所以长时间停车后再次启动车辆时需要重新建立油压。拆装机电控制单元过程中,造成了油液的缺失,压力建立速度变慢。变速器控制单元在自检过程中无法使各换挡拨叉处于正确位置,进而设置了上述挡位无法挂接的故障码并使车辆无法行驶。当关闭钥匙门,再次启动车辆时,在前次建立压力基础上,油泵的继续运转使压力达到正常。控制单元有能力使各换挡拨叉回到正确的位置,通过了自检,变速器恢复正常运转。
正确添加滑阀箱油液后故障彻底排除。
故障总结:排除0AM变速器故障时,应充分利用其自诊断功能。在关注故障码的同时,注意观察故障发生时变速器的参数,可为故障排除找到 “捷径”。