一辆行驶里程超22万km,配置ZF公司生产的01V (5HP-19FL)型5前速电子控制自动变速器的奥迪A6 2. 4L轿车。用户反映:该车半年前,因变速器漏油导致整个变速器烧损,只好更换一台再生变速器总成。该变速器一直运行良好,但最近用户反映说行车时有冲击现象。经技术人员仔细试车得出实际故障现象:当变速器升完全部档位后制动减速行驶时,车速在35kM/h有一下明显的冲击感觉,此速度正是4-3档的车速,也恰恰在4-3档点。因此将实际故障定为“4-3档冲击”。但自然滑行降档及紧急制动降档无冲击现象,同时,在试车过程中,明显感觉底盘有松动量,无论保持在哪一个档位上,只要“减油”再“加油”就会冲击一下。在观察数据变化时还发现,4-3档冲击严重时变矩器锁止滑差也较小。
故障分析:01V变速器出现4-3档冲击的故障,根据过去以往维修经验,首先会想到液压油路方面切换不彻底,导致用油元件切换不协调,即释放元件退得慢,而接合元件又速度太快,包括电磁阀和液压阀体以及机械元件本身。其次还要考虑是否施加制动4-3档点上变矩器锁止离合器分离太慢,包括锁止控制电磁阀、阀体中控制闭锁的机械阀门和变矩器本身。最后还需要考虑整车的使用性能,在这方面涉及面较广,可能由于发动机动力性能下降,导致降档点偏移,只是换档质量受到影响等。但以上只能是理论上的分析,确切的故障点还需进一步的排查。
国产奥迪A6 2. 4L轿车自动变速器4-3档冲击的问题较为普遍,而且业内人士将该故障的可能原因分析得淋漓尽致,但大家的理解有所不同,解决方法也有所不同,有些时候还是较容易解决的,而有些时候却没那么幸运,更换了多个部件,问题也得不到解决。
检修过程:首先,更换一块全新阀体试车,结果是4-3档冲击故障现象消失,但新的问题出现,故障点转移到3-2档冲击(滑行降档和紧急制动没有问题,再慢慢制动时较明显),同时在松加速踏板1-2档时也表现不舒服,但直接加速1-2档换档没有问题。接下来又换上一整套全新电磁阀,明显感觉换档时间提前,舒适性能较好,但3-2档还有一点感觉。难道是阀体型号有误(目前国内使用的E18/2型阀体都是改进型的,没有分为1. 8T、2. 4L和2. 8L)?利用原车阀体并使用一整套全新电磁阀再试一下,结果4-3档、3-2档的冲击基本排除(确切地讲,这两个点仍然有轻微的感觉),但不仔细试车根本试验不出来。就这样,维修暂且告一段落,将车交付用户使用。可用户使用了一周左右又重返修理厂,原因是变速器偶尔在4-3档、3-2档的降档点上仍会有冲击出现(中度制动时较明显)。
根据以上分析,基本排除了液压方面(更换了全新阀体)、变矩器锁止控制(人为切断闭锁油路的方法)方面的原因,那么可能与变速器降档速度(降档时间)、机械元件本身的工作间隙、分离及接合速度等有关。由易到难,还是先从外围入手,不得不去考虑发动机的动力性能,因为发动机的负载信息直接影响变速器的换档时间及换档油压(换档质量)。在发动机上读取数据流并没有发现可疑信息,为了不盲目地更换部件,还是先对节气门和空气流量传感器进行了清洗和基本设定,但试车的结果还和从前一样。没有办法只能求助于专业维修站,他们一一将发动机火花塞、点火线、点火线圈、空气流量传感器、电子节气门总成、三元催化器等部件逐一更换或全部同时更换,结果还是让人失望。这样基本可以将发动机方面的原因排除。
既然在电子控制和液压方面都没有问题,难道是变速器机械方面存有问题?仔细分析可能性还是很小。不管怎样,故障没有排除总要继续修吧,一定给用户一个交待。于是,将一台无故障的同型号变速器装车试车,结果仍然还是老样子,这充分说明原变速器本身是好的(机械和液压方面)。如果说是因降档时间引起的故障,那么又回到控制上了。对于影响换档时间一些相关信息的传感器都已更换过,那难道还跟网络传输速度有关?也许是考虑得太复杂了,总不应该为了解决变速器降档冲击的问题而去更换发动机总成、ECU、网络传输线路等。几经考虑还是应该从变速器本身方面着手容易一些,这样又回到变速器液压和机械方面(电控上改变换档时间程序和换档转矩程序还是较麻烦的)。
重新分析并制定对策:在液压方面,OlV变速器换档油路控制是组合式加上重叠式,在.这里不再叙述。4档工作油路是由于换档电磁阀都处于断电状态下实现的----A离合器油路、F离合器油路以及E离合器油路,而3档时油路是换档电磁阀N89通电后切断E离合器油路,同时换档电磁阀N216通电后接通C制动器的油路,A离合器油路和F离合器油路继续保持不变,因此4-3档油路的切换就是E离合器和C制动器之间的切换。根据4-3档冲击的故障现象作出理论上的分析:那就是可不可以将E离合器油路的释放时间改变一下(释放快一点),同时将C制动器的接合速度延缓一下。变速器执行2档时的油路是N88电磁阀通电后切断F离合器油路,N217电磁阀通电后接通G制动器油路,而A离合器油路继续保持不变,因此3-2档的切换就是F离合器和G制动器之间的切换。
再从机械元件上进行分析:4-3档时是E离合器释放,C制动器接合,那么,能否改变一下接合元件C的工作间隙及缓冲控制?对于3-2档无非是F离合器和G制动器之间的切换,是否也可利用同样的方法改变一下G组制动器工作间隙及缓冲控制呢(图1和图2)?
故障排除:综合以上对液压和机械方面的分析,在液压方面改变释放元件的油路比较奏效,而在机械方面改变接合元件的间隙和缓冲控制应该可行。就这样,双管齐下,在液压油路方面通过改动离合器(E)的截流孔径并调整相应的电磁阀(N216, N217)阀芯距离,具体操作只能是自己尝试掌握(图3和图4)。在机械方面改变了制动器(C、G)的工作间隙,同时通过加装碟形缓冲垫片的方法来改变。整个操作完之后试车,结果4-3档、3-2档的接合感觉几乎跟新车的感觉差不多,顺利交车。该车运行2个多月,没有发现任何换档质量问题。在这里有一点声明:这种修理方法原则上是不可行的,是没有办法的办法。不过大家遇到此类顽症时可以借鉴一下。
总结:此车故障虽然经过百般周折最后是解决了,但其实问题的根源依旧还是没有找到,深信,在不久的将来一定能够找到真正答案。